陜西北元化工提前完成年度水泥熟料產(chǎn)量任務(wù)

陜西北元化工水泥有限公司 曾憲軍 · 2015-12-15 14:06 留言

  截至11底,陜西北元化工集團(tuán)水泥有限公司熟料產(chǎn)量達(dá)到120.14萬噸,提前25天完成120萬噸全年熟料產(chǎn)量任務(wù)。今年以來,面對嚴(yán)峻的水泥市場,水泥有限公司加強(qiáng)內(nèi)部管理,不斷通過優(yōu)化工藝、技術(shù)改造、質(zhì)量提升,降低生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn)效率,順利完成了年度熟料生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)。

  加強(qiáng)調(diào)度管理促生產(chǎn)。加強(qiáng)調(diào)度業(yè)務(wù)技能提升,將整個生產(chǎn)系統(tǒng)分片區(qū)承包給四個運(yùn)行調(diào)度,分別進(jìn)行生產(chǎn)平衡、吊車、裝載機(jī)、手指口述等日常管理,并定期進(jìn)行業(yè)務(wù)輪換,有效提高了各調(diào)度之間的銜接和配合。加強(qiáng)調(diào)度績效考核,加大產(chǎn)質(zhì)量所占比例,突出產(chǎn)質(zhì)量主體地位,消弱了其他方面的考核比例,拉大了績效考核分值差距,使調(diào)度加大了對產(chǎn)質(zhì)量以及生產(chǎn)問題的重視程度,盯緊生產(chǎn)并能及時處理問題。每月召開橫班系統(tǒng)會議,聽聽基層員工的心聲,收集橫班生產(chǎn)中突出的問題,并針對提問及時予以答復(fù)和協(xié)調(diào)解決,通過橫班會,加強(qiáng)了橫班人員之間的交流,促進(jìn)了基層員工與管理人員之間的相互了解。通過周例會、管理人員會議等強(qiáng)化調(diào)度職能,明確調(diào)度的職能權(quán)限,嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度指令,通過實踐,調(diào)度的權(quán)利得到了加強(qiáng),管理執(zhí)行力有了一定改善,生產(chǎn)運(yùn)行更加平穩(wěn),各類生產(chǎn)問題也能得到快速解決,有效推動了年度熟料產(chǎn)量任務(wù)的完成。

  競賽激勵干勁足。為了激發(fā)各級管理人員的工作積極性與主動性,確保年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)順利實現(xiàn),水泥有限公司針對熟料、水泥產(chǎn)量,每月開展橫班生產(chǎn)競賽,在橫班完成班組月度熟料、水泥產(chǎn)量任務(wù)時,分別對所在班組、生產(chǎn)調(diào)度以及動力檢修分廠電儀運(yùn)行人員進(jìn)行獎勵。針對水泥日產(chǎn)量,對生產(chǎn)、設(shè)備經(jīng)理以及相關(guān)分廠、科室進(jìn)行考核,進(jìn)一步提高生產(chǎn)任務(wù)的緊迫感,確保滿足銷售需求和水泥正常發(fā)運(yùn)。為了進(jìn)一步樹立全員質(zhì)量意識,解決過程質(zhì)量控制中的難點問題,開展生產(chǎn)班組關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)競賽活動,競賽針對出磨生料KH合格率、出窯熟料f-CaO合格率、出磨水泥比表面積合格率,分別對單項指標(biāo)月度合格率排名前兩名的班組、班長、操作員以及相關(guān)崗位人員進(jìn)行不同程度的獎勵,同時還劃定了各項指標(biāo)的最低合格率,低于最低合格率的不予獎勵。正是通過各項有效的生產(chǎn)激勵措施,各級員工的工作積極性被充分調(diào)動起來,朝著經(jīng)營任務(wù)馬不停蹄的地奮斗,呈現(xiàn)出“少吃少睡也不能耽誤生產(chǎn),再累再困也要完成既定目標(biāo)”的生產(chǎn)氛圍,熟料產(chǎn)質(zhì)量逐月提升,保證了生產(chǎn)的高效穩(wěn)定運(yùn)行,促進(jìn)了年度計劃的提前完成。

  現(xiàn)場排查消除缺陷。水泥有限公司開展現(xiàn)場管理三級檢查,公司級聯(lián)合檢查每月一次,職能科室每周檢查通報,分廠級每日巡查。公司級聯(lián)合檢查由經(jīng)理層帶隊,技術(shù)員及以上生產(chǎn)人員參加,深入生產(chǎn)一線,對生產(chǎn)現(xiàn)場拉網(wǎng)式檢查,絕不留死角,對所有檢查出來的問題要按專業(yè)和生產(chǎn)線分開,各類問題規(guī)定整改時間,并指定責(zé)任人員,未按期完成的嚴(yán)格考核,將現(xiàn)場排查治理工作常態(tài)化、規(guī)范化,降低設(shè)備故障率。截止目前已累計查出各類生產(chǎn)問題超過1000項,整改率達(dá)到95%以上,確保了設(shè)備連續(xù)、安全、可靠運(yùn)行。各分廠每周對現(xiàn)場“跑冒滴漏”進(jìn)行匯總登記,生產(chǎn)技術(shù)科每月根據(jù)整改完成率進(jìn)行考核通報,有效消除了現(xiàn)場各類漏點,保證了系統(tǒng)穩(wěn)定、高效、低耗運(yùn)行。設(shè)備系統(tǒng)人員每周對皮帶輸送機(jī)、提升機(jī)等專項設(shè)備進(jìn)行檢查,同時加強(qiáng)了設(shè)備的日常維護(hù)、潤滑等工作,及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患,并組織技術(shù)人員討論解決,有效將設(shè)備隱患消滅在萌芽狀態(tài)。生產(chǎn)現(xiàn)場各類隱患的及時消缺,確保了現(xiàn)場設(shè)備始終處于受控狀態(tài),極大地促進(jìn)了生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,保證了生產(chǎn)任務(wù)的順利完成。

  學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)作保障。針對各級人員業(yè)務(wù)水平不高,業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)氛圍不濃的現(xiàn)狀,水泥有限公司全面開展“學(xué)業(yè)務(wù)”活動,包括“開展崗位達(dá)標(biāo)工作”、“開展手指口述”、“設(shè)備檢修人員技能提升”、“電儀人員技能提升”、“質(zhì)量檢驗人員技能提升”五個方面的內(nèi)容,由綜合管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)量管理科、動力檢修分廠牽頭開展,綜合管理科總體負(fù)責(zé)督促,并參照推進(jìn)計劃表及各業(yè)務(wù)板塊活動方案按月對上述重點工作進(jìn)行考核,對活動推進(jìn)效果明顯和工作開展不力的部門分別進(jìn)行通報表揚(yáng)獎勵和批評罰款。通過“學(xué)業(yè)務(wù)”活動,崗位人員的綜合技能水平、設(shè)備管理水平得到了提升,工作責(zé)任心得以增強(qiáng),為完成年度熟料產(chǎn)量任務(wù)提供了有力的基礎(chǔ)保障。

  措施革新提效益。2015年以來,水泥有限公司加強(qiáng)科技創(chuàng)新管理,力爭通過創(chuàng)新措施提高生產(chǎn)效率,實現(xiàn)節(jié)能降耗。在管理方面,每月下發(fā)《水泥科技簡報》,將收集到的行業(yè)技術(shù)資料、行業(yè)信息、專利和科技論文等內(nèi)容進(jìn)行傳閱學(xué)習(xí),拓寬員工知識面。開展“科技論文和專利”征集活動,組織了2015年中國水泥技術(shù)年論文征集和陜西省建材革新獎的上報工作,并取得了歷史性突破。小改措施方面,通過一系列的技術(shù)革新,解決了一個個生產(chǎn)問題,如二線篦冷機(jī)冷卻效果差、熟料溫度高、熱利用率低,影響篦冷機(jī)的性能發(fā)揮,通過多次方案論證,最終更換三臺冷卻風(fēng)機(jī),并新增兩臺冷卻風(fēng)機(jī),長期影響生產(chǎn)的問題得以解決;二線熟料輸送機(jī)先前由于軌道磨損,設(shè)備缺陷,經(jīng)常脫軌翻車,在大修期間,對部分軌道進(jìn)行了更換、加固,消除了此問題,通過設(shè)備隱患的消缺,二線回轉(zhuǎn)窯連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行超過了70天,創(chuàng)下水泥有限公司回轉(zhuǎn)窯連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行的最高紀(jì)錄。正是有了各項措施的支撐,使生料產(chǎn)量超過210噸/時,熟料提升到近112噸/時,標(biāo)煤耗降低至91千克/噸,熟料電耗降到73.74度/噸,生產(chǎn)效率大幅提高,成本大幅下降,為圓滿完成年度生產(chǎn)任務(wù)打下堅實的基礎(chǔ)。

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