提高Φ4.2×14.5m水泥磨運行指標(biāo)的幾項技措
摘要:安徽海螺集團水泥股份公司2臺Φ4.2m×14.5m水泥磨于2010年9月投產(chǎn),生產(chǎn)初期,磨機工況不穩(wěn)定,技經(jīng)指標(biāo)不理想。經(jīng)分析各方面的影響因素,采取了一系列針對性措施,磨機工況、技經(jīng)指標(biāo)有了明顯改善和提高。
0 前 言
筆者公司2臺Φ4.2m×14.5m水泥磨于2010年9月投產(chǎn),生產(chǎn)初期,磨機工況不穩(wěn)定,技經(jīng)指標(biāo)不理想。為提高磨機運行質(zhì)量,增強企業(yè)競爭力,經(jīng)認真梳理各方面影響因素,結(jié)合實際情況,擬定調(diào)整措施,并實施了系列小改革,使磨機工況、技經(jīng)指標(biāo)有了明顯改善和提高。其中水泥生產(chǎn)工序電耗由39.2kWh/t下降到37.5kWh/t,綜合臺產(chǎn)由115t/h提高到138t/h,出磨水泥比表面積合格率由75.8%上升到99.8%。現(xiàn)就這2臺Φ4.2m×14.5m水泥磨機在運行管理方面的成功經(jīng)驗和系統(tǒng)技改方面的具體措施進行總結(jié)介紹,以與同行交流。
1 影響磨機產(chǎn)、質(zhì)量的原因分析及調(diào)整措施
1.1 熟料易磨性的影響及其調(diào)整
水泥熟料的物理性質(zhì)及成分波動對粉磨效果有很大影響。高溫熟料、過多粉狀熟料會造成磨機臺產(chǎn)下降,同時熟料的4種主要礦物C3S,C2S,C3A,C4AF易磨性相差很大。在相同粉磨時間內(nèi),4種礦物的易磨性排列分別是C3S>C3A>C4AF>C2S。即C3S是熟料礦物中最易磨的礦物,隨著粉磨時間的延長,其比表面積近似呈直線增加,C3A的情況與之相類似,C2S則最難粉磨。因此當(dāng)熟料中C2S成分含量增大時,磨機臺產(chǎn)下降。為減少高溫料、粉狀料入磨,首先要保持熟料庫具有適當(dāng)料位,以保證熟料有一定的冷卻時間,并有利于下料的均勻穩(wěn)定;其次,往熟料磨頭倉送料時,盡量使用熟料庫邊緣熟料,即同一個庫只開啟邊緣兩條皮帶,同一條皮帶開啟前后的下料口,盡量避免使用熟料庫中間的高溫、粉狀物料。此外,若發(fā)現(xiàn)熟料礦物組成不合理時,應(yīng)通過適當(dāng)調(diào)整生料配比來改變熟料中的4種礦物質(zhì)含量,達到改善熟料易磨性的效果。
1.2 混合材存放及搭配情況的影響及其調(diào)整
筆者公司使用混合材品種有:礦山自產(chǎn)石灰石、煤渣、水渣、爐渣、粒狀火山灰。使用過程中存在以下問題:一是石灰石粒度大,平均在60mm左右,且其硅含量較高,硬度大,易碎性差,導(dǎo)致耐磨件磨損快。二是部分混合材活性差,為確保水泥強度,其細度控制要求高,因而影響水泥磨臺產(chǎn);三是水渣雖活性較好但易磨性差,一旦使用必須大幅度降低臺產(chǎn)才能保證比表面積合格。四是煤渣、水渣、脫硫石膏進廠水分大,且大部分物料露天堆放儲存,加上公司所在區(qū)域雨季長,因此入磨物料水分更大(見表1),從而導(dǎo)致頻繁飽磨甚至糊篦縫,影響磨機產(chǎn)能。為降低入磨物料水分,采取了以下措施。
(1)堅持石灰石入磨前再次破碎,將入磨石灰石粒度控制在30mm以下,由此提高磨機產(chǎn)量,降低球耗與電耗。
(2)調(diào)整水泥中混合材的品種和摻入比例。①采購活性好的粉煤灰替代活性較差的火山灰。生產(chǎn)實踐證明,PC32.5摻入13%的粉煤灰時,其強度高于原摻入火山灰時的,若保持原水泥強度的情況下,則可增加混合材摻量;且粉煤灰的粒狀小、易磨性好,因而降低了入磨物料粒度,大大改善了入磨物料的易磨性。②適當(dāng)減少易磨性差但活性較好的水渣摻入比例,同時適當(dāng)增加易磨性較好但活性一般的爐渣摻入量。
(3)重新規(guī)劃堆場物料。一是減少石膏的儲量,騰出貯存空間,將易吸水的煤渣、爐渣、粉狀火山灰存放在堆棚內(nèi);二是將水分大的煤渣與爐渣混合堆放,攪拌均勻后進磨頭倉;三是石灰石采用每天從礦山運輸?shù)姆绞剑瑴p少露天堆放的存量。通過采取這些措施,使入磨物料水分明顯下降。
1.3 鋼球裝載量和鋼球級配的影響及調(diào)整
由于入磨物料易磨性差造成耐磨件和研磨體磨損較大,磨耗高且鋼球補加不到位,磨內(nèi)鋼球裝載量逐漸減少,導(dǎo)致兩磨投產(chǎn)后一直在缺球狀態(tài)下運行(見表2調(diào)整前數(shù)據(jù)),鋼球級配也出現(xiàn)了偏差,影響磨機的粉磨效率和產(chǎn)能發(fā)揮,見圖1。分析圖1曲線可知,A、B兩磨一倉的破碎能力嚴(yán)重不足,A磨一倉后半部分曲線趨于直線,失去對物料的細碎作用,物料不能及時通過篩網(wǎng),長時間停留在一倉,容易造成一倉飽磨,喂料量不能提高;B磨曲線較A磨相對合理,但是整體細度仍然偏粗,過粗的物料進入二倉后,增加二倉的研磨負荷,降低研磨效率。過低的裝載量及級配的偏差造成磨機的破碎、研磨效率下降,磨機臺產(chǎn)無法提高。
為此,利用淡季檢修機會,對磨機兩倉進行清倉、倒球,掌握各規(guī)格鋼球的數(shù)量及球徑情況,結(jié)合物料特點完善鋼球級配,并將倉內(nèi)廢球、雜物清除,一倉中磨損過大的小球揀出加入二倉(調(diào)整后研磨體裝載情況見表2)。同時對磨機工藝系統(tǒng)進行全方位檢查,測量倉高,掌握研磨體消耗情況;做好磨機篩余曲線取樣工作,通過篩余曲線圖,掌握磨內(nèi)物料變化趨勢,及時進行磨機補球和級配調(diào)整操作。
研磨體調(diào)整前后的磨內(nèi)篩余曲線見圖2,3。分析圖2,3可知,兩磨加球調(diào)整后,一倉曲線變化趨勢較調(diào)整前更為合理,進入二倉的物料平均細度明顯下降,二倉的研磨能力得到充分發(fā)揮,磨況穩(wěn)定,臺產(chǎn)得以提高。
[Page]
1.4 系統(tǒng)設(shè)備運行故障較多
運行中,系統(tǒng)設(shè)備故障較多,從而影響磨機的正常運行,影響系統(tǒng)產(chǎn)能的發(fā)揮。具體故障情況有:
(1)隔倉板與篩網(wǎng)之間經(jīng)常進入鋼球而影響物料通過,同時進入的鋼球容易將篩網(wǎng)擠爛穿孔,造成一倉的粗顆粒直接進入二倉,對二倉鋼球的研磨能力影響較大,比表面積合格率下降;
(2)兩臺主袋收塵故障率較高,主要存在氣缸不工作、蓋板脫落等問題,運行中有一個氣室失去作用,壓差上升-200Pa左右,選粉效率下降,出磨斗提電流上升5A,此時為了避免飽磨,必須減產(chǎn)運行;
(3)選粉機選粉效率低,導(dǎo)致回粉篩余偏低,造成磨內(nèi)過粉磨,尤其是生產(chǎn)PC32.5水泥時容易產(chǎn)生飽磨現(xiàn)象。
為解決上述設(shè)備運行問題,我們采取了以下調(diào)整措施:
(1)分別在一、二倉隔倉板的中心圈處增加擋球環(huán),阻止鋼球進入隔倉板內(nèi)部,保證雙層隔倉板篩分功能的正常發(fā)揮;
(2)利用檢修機會解決主袋收塵存在的問題,采取調(diào)整蓋板間隙、更換氣缸密封件、減少氣室蓋板漏風(fēng)等措施,同時加強日常點檢、維護,及時排除故障,保證設(shè)備正常運行;此外,為了降低主袋收塵壓差,將主袋收塵脈沖振打時間由120s調(diào)整為60s,減少濾袋糊袋的幾率并加快了主收塵器清灰速度,增強選粉機用風(fēng),提高成品的收集及選粉效率,改善過粉磨現(xiàn)象,提高磨機臺產(chǎn);
(3)在撒料盤射狀格板上增加一圈擋料環(huán),其底邊與撒料盤面距離為400mm,距盤邊緣約200mm,擋料環(huán)高度為400mm,以控制每格的撒料量,使物料均勻撒開,提高選粉效率。調(diào)整前后的相關(guān)參數(shù)對比見表3 。
2 系統(tǒng)技改方案及其實施效果
2.1 磨尾PPCS128-9型袋收塵器的下料系統(tǒng)改造
收塵器收集的物料,原是通過Φ4000mm ×906680mm螺旋輸送機(擺線針輪減速機電機為XWD5-29-5.5kW)后,再經(jīng)過卸灰閥(減速機電機3kW)下料[見圖4(a)]。運行中存在問題有:螺旋輸送機吊瓦易磨損,卸灰閥易卡,傳動鏈條銷子斷、絞刀卸灰閥測速開關(guān)動作等,從而易造成磨機系統(tǒng)跳停,影響系統(tǒng)穩(wěn)定運行。為解決這些生產(chǎn)問題,我們采取的技改方案是:拆除螺旋輸送機和卸灰閥,自制重錘翻板閥和下料口[見圖4(b)]。此次改造后,減少了袋收塵器下料系統(tǒng)的故障率和維修量,優(yōu)化了工藝流程。按一年280d運行,電費按0.685元/kWh計,共計節(jié)約電費[(5.5+3)×2×280×24×0.685=7.83萬元/a],并減少了吊瓦配件成本1.04萬元(每付吊瓦成本為145元,每次需更換3付以上)。
2.2 磨尾斜槽改造
原磨尾是通過重錘翻板閥下料,再通過B500mm×5800mm斜槽(電機3kW)送到磨尾提升機。運行中存在問題:斜槽透氣布易磨損,一旦出現(xiàn)透氣布磨通就造成停磨,溢出的水泥灰散落在斜槽地坑內(nèi)。因作業(yè)區(qū)域狹小,積灰不易清理,現(xiàn)場檢修困難;且更換透氣布時間長,人力物力投入較多。尤其在使用轉(zhuǎn)爐渣作為混合材時,因轉(zhuǎn)爐渣內(nèi)含有大量鐵渣,使透氣布壽命縮短(設(shè)計是三個月更換一次),經(jīng)常被迫停磨搶修而影響磨機運轉(zhuǎn)率。為此,筆者將重錘翻板閥向磨機下料口方向上移800mm,將斜槽拆除并用Φ400mm×9000mm管道(即出磨溜子,角度為)輸送物料到磨尾提升機,見圖5。
技改后,消除了原輸送斜槽的故障點,提高了系統(tǒng)運轉(zhuǎn)率,減少維修量,按一年280d運行,電費按0.685元/kWh計,共節(jié)約斜槽運行電耗(3×2×280×24×0.685=2.74萬元/a),并減少了斜槽透氣布的成本開支。
2.3 入選粉機斜槽改造
原出磨物料經(jīng)磨尾提升機下料口到B600 mm×13.5m斜槽(斜槽風(fēng)機電機功率為5.5kW),再通過清渣器經(jīng)斜槽進入選粉機。運行中發(fā)現(xiàn)斜槽透氣布易磨損,且提升機下料口第一節(jié)斜槽透氣布不易拆卸,因此透氣布更換時間較長而影響磨機生產(chǎn)。另外清渣器雜物不及時清理或壓縮空氣量不足時都容易造成堵料。為此我們將B600mm×13.5m斜槽及清渣器到選粉機斜槽整體拆除,然后將提升機下料口對半分成二個下料口,分別接下料溜子(角度分別為45°、36°)將物料送入選粉機的進料口,見圖6。
技改后,消除了斜槽和清渣器的故障點,提高了系統(tǒng)運轉(zhuǎn)率,減少維修量;同樣節(jié)約了斜槽運行電耗(5.5×2×280×24×0.685=5.48萬元/a),并減少了透氣布成本開支。
2.4 粉煤灰摻入系統(tǒng)改造
改前粉煤灰摻入流程是:庫底→手動閘板閥→粉煤灰卸料器→沖板流量計→斜槽→NE50斗提斗提→斜槽入磨(見圖7)。運行中發(fā)現(xiàn)粉煤灰摻入量波動較大,脈沖給料頻繁發(fā)生故障,從而影響磨機產(chǎn)、質(zhì)量;另外NE50斗提故障率也高,且每年必須更換一次斗提鏈板。為解決這一制約生產(chǎn)的瓶頸問題,穩(wěn)定提高粉煤灰摻入量,公司利用閑置設(shè)備進行了改造。改造后的粉煤灰摻入流程是:庫底→手動閘板閥→粉煤灰卸料器→溢流絞刀→沖板流量計→斜槽→TH315膠帶斗提→斜槽入磨(見圖8)。其中溢流絞刀是公司閑置設(shè)備,主要起二次鎖風(fēng)作用,其電氣控制采用滑差調(diào)速控制;TH315膠帶斗提的膠帶是用更換來的熟料輸送帶裁剪而成(寬450mm),料斗改為TH315料斗,傳動部分改用B500膠帶輸送頭輪,下輪利用原下輪裝置在外輪齒表面套一節(jié)Ф500×550管道焊牢。
改后投入運行,現(xiàn)場實測粉煤灰輸送量達39t/h,給料波動在0.3~0.5t/h范圍內(nèi)。由于給料穩(wěn)定,粉煤灰摻入量提高了8%,磨機產(chǎn)量增加,同時年節(jié)約配件費用1.34萬元。
2.5 磨頭倉收塵管道改造
充分考慮磨頭倉就近選粉機熱風(fēng)管,單系統(tǒng)制作400mm×400mm管道,分別從磨頭倉至熟料、石膏、混合材倉的收塵器出口管道中部接入,引進選粉機一次風(fēng),并停開3臺18.5kW收塵風(fēng)機。技改后,2臺磨機年節(jié)約電量18.5×3×280×24×0.685=25.55萬元/a。
3 結(jié) 語
(1)通過制定實施一系列調(diào)整措施和技改方案,筆者公司2臺Φ4.2m×14.5m水泥磨機運行質(zhì)量大幅提高,排除市場因素,磨機運行周期一般可達到40d,降低了磨機運行成本,提高了企業(yè)競爭力。
(2)技改共消除故障點8個,2臺磨機系統(tǒng)停開電機13臺,節(jié)約運行功率105kW。尤其是停開了6臺斜槽風(fēng)機,使系統(tǒng)處理風(fēng)量降低近1萬m3/h,使2臺315kW系統(tǒng)風(fēng)機運行時風(fēng)門開度下降5%以上(A磨磨尾風(fēng)機風(fēng)門開度由54%下降到48%、B磨磨尾風(fēng)機風(fēng)門開度有63%下降到53%),選粉機轉(zhuǎn)速下降55r/min,315kW風(fēng)機運行電流下降1.5A,選粉機電流下降30~35A,月節(jié)約電量超過2萬kWh,僅此一項,水泥工序電耗下降0.2 kWh/t。
編輯:王欣欣
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com