聯(lián)合粉磨系統(tǒng)電耗偏高的技改措施

江蘇天山水泥集團有限公司 · 2015-01-06 11:17 留言

  摘要:某輥壓機雙閉路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)電耗遠高于同類流程,分析認為,有輥壓機棒閥不能全部打開、V型選粉機布料不均、磨內流速過快、選粉機效率偏低等,是電耗高的根本原因。改進后,磨機提產15~20 t/h,電耗下降5 kWh/t。

  0  引言

  某2 500 t/d熟料生產線,水泥制成配置兩套輥壓機雙閉路聯(lián)合粉磨系統(tǒng),原料、成品及混合材摻量無特殊要求,粉磨系統(tǒng)電耗遠高于同類流程。經現(xiàn)場診斷,確定技改方案,投入少量非標改造,取得了較好的收益?,F(xiàn)將改造措施及效果進行介紹,以供參考。

 1 工藝配置及現(xiàn)狀

  1.1 主機設備

  球磨機:Φ3.5 m×11.5 m,設計能力90 t/h,裝機功率 1 800 kW(額定電流120 A);輥壓機:HYG140-80 ,生產能力320 t/h,電機功率2×560 kW (額定電流 39.2A);V型選粉機:HYV2000 ,120 000 m3/h;循環(huán)風機:型號M6-39 NO 24.5F,風量165 000 m3/h;選粉機: HYO2500 ,主軸功率132 kW;排風機:型號R6-29 NO 26.5F右90°,風量 160 000 m3/h,電機功率 560 kW(額定電流40.5A)。

  1.2 工藝流程

  來自配料庫的物料與輥壓機出料一道由提升機、皮帶機喂入V型選粉機(以下簡稱V選)分選,細粉經旋風筒收集入磨,粗粉進穩(wěn)流倉再入輥壓機重新擠壓;V選使用循環(huán)風機,并設外排風機排除多余的氣體,平衡系統(tǒng)風量并收塵。細料入球磨機粉磨后經提升機喂入高效選粉機分選,粗料回磨重磨,細料進入成品庫。磨內用風和選粉機用風共用一個收塵器,磨尾風入選粉機一次風口。工藝流程見圖1。

  1.3 現(xiàn)狀

  入磨物料水分及配比見表1,技術經濟指標見表2。

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  主要技術參數(shù)如下:

  (1)球磨機:研磨體總裝載量 144 t;一倉平均球徑26.75 mm,二倉平均段徑14.68 mm;工作電流110~115 A。

  (2)輥壓機:設定工作壓力7.5~9.0 MPa,運行壓力8 MPa;初始輥縫12 mm,運行輥縫15 mm;運行電流18~20 A,做功不到50%。

  (3)入磨物料:0.080 mm篩余量20%~30%, 0.045 mm篩余量50%~60% ,比表面積150~200 m2/kg,水分1.0%,出磨水泥溫度95 ℃(生產P·C32.5水泥)。

  (4)粉磨細度:0.045 mm篩余出磨45%,回料55%,成品8%。

  2 問題及診斷

  2.1 輥壓機棒閥不能全部打開

  現(xiàn)象:輥壓機棒條閥不能全部打開,只開20%~30%,一旦打開,穩(wěn)流倉料位不能控制,料餅提升機容易超電流,輥面容易冒灰,偶爾產生偏輥。

  診斷:現(xiàn)場觀察,運行輥無位移,兩輥端錯位,側擋板與輥壓機輥子邊緣間隙約40 mm,遠高于1~2 mm的安裝要求。

  輥壓機料床粉碎,喂料必須密實、封閉、暢通、有料壓,棒閥全部打開,是操作基本要求。產生以上現(xiàn)象的主要原因為側擋板磨損或頂緊螺栓松脫,次要原因為V選選粉效率低,還有輥壓低、輥面磨損或物料過細等。提升機有電流而輥壓機沒電流,多為側擋板側漏問題。一旦側漏嚴重,輥壓機不能形成料床粉碎,做功及成品顆粒細碎裂紋減少,產量大減;打開棒閥時料易泄漏,空倉易造成輥面冒灰,物料從上沖下,較大的單顆粒破碎易造成偏輥。當V選布料不勻或用風短路時,選粉效率下降,甚至少量粗顆粒被短路風抽走,細粉大量循環(huán),細粉如同潤滑油一樣包在顆粒表面,塌倉、沖提升機等問題更易發(fā)生。

  2.2 V選布料不均

  現(xiàn)象:V選內壁及導風板、撒料板磨損不均勻。

  診斷:現(xiàn)場觀察,溜管磨損及補焊位置偏一側。V選進料管拐彎,由小變大成扁進料口,這說明布料偏料不均勻。成品中有少量粗顆粒,回料中細粉較多,影響了系統(tǒng)產質量及穩(wěn)定運行。

  2.3 磨內流速過快

  現(xiàn)象:出磨比入磨0.045 mm篩余僅低10%,成品比表低。拉小風一倉易飽磨。

  診斷:現(xiàn)場觀察,磨內現(xiàn)雙層隔倉板由于篦縫結構設計缺陷,已全部被段和碎小的球堵塞,幾乎無縫隙。隔倉板失去了過料作用,只有采取加大磨內通風,通過較高的風速將物料從中心圓處抽出。而較高的中心風速加快了磨內物料流速,物料在磨內停留時間極短,與球、段接觸機率少,研磨作用大大降低。

  2.4 選粉機效率偏低

  現(xiàn)象:小風量,高轉速;出磨與回料差距小,測算循環(huán)負荷370%,選粉效率35.59%。

  診斷:現(xiàn)場觀察,迷宮密封部分磨損嚴重;導風葉片下部磨損。迷宮密封處磨損容易造成部分物料短路,未經選粉機分選直接混入成品,成品細度不易控制。選粉機進料分料不均;選粉機一次風進風少,且沒能形成均勻的分級場;二次風沒開足;三次風管過小且角度不宜,無再次選粉作用。

  3 改進措施

  3.1 輥壓機進料口改進

  (1)使用人字形進料口。依據輥面形狀用20 mm厚鋼板制作進料溜管,下口緊貼輥面,側面放樣成人字形插在輥端面里側;為減少磨損,另行定制澆鑄件襯板,襯板越厚側漏越少。為減少動輥運動造成的泄漏,外再加側檔板鎖漏。

  (2)加寬進料口截面。為提升輥壓機做功,增大輥壓機進料截面積,將原進料管尺寸300 mm×800 mm改成450 mm×760 mm。

  3.2 V型布料的改進

  (1)進料管布料改進。在進料口管道內錯位排兩排共5根角鐵,將物料分散。

  (2)隔板調整。將原散亂的導風板、撒料板重新調整角度,使入料均勻分散,風均勻分布。

  (3)系統(tǒng)收塵風道改進。提升機作為一個大的收塵管道,敞口的皮帶機另接收塵管至V選進風口,不再浪費外排風機風量。

  (4)操作用風改進。打開V選補風口,適當用大風;加強旋風筒導風及鎖風檢查,提高分離效率。

  3.3 磨內流速控制及通風改進

  (1)將靠近磨頭端蓋的螺旋割除一節(jié),減緩物料進入磨機內部的速度,提高粉磨效率。

  (2)將雙隔倉的二倉面篦板及出料篦板改用篩片與大孔篦板組合結構,徹底杜絕段的堵塞。

  (3)采用可控流速的活化襯板。

  3.4 高效選粉機布料及用風改進

  (1)改進一次風管非標及風閥位置。原一次風Φ1 000 mm風管從磨尾接上,中間一個補風閥常開調磨內風,技改時在選粉機一次風進風口處加風箱并在對側增加補風閥,穩(wěn)定流場及補充一次風。

  (2)將密封環(huán)處補焊鋼板,計劃大修時重新更換密封環(huán)和密封槽,并貼耐磨陶瓷。

  (3)操作中用選粉機足風。二次風開足,三次風改成四個切向進風,并增加導風葉片。

  (4)斜槽分料處增加分料板,布料均勻。

  4 效果

  通過上述改進,磨機提產15~20 t/h,電耗下降5 kWh/t,所有改造為非標鈑金件,基本無專門投入。技改成效影響各不一樣,其中:選粉機密封對產量影響約6%,選粉機用風及風選約5%,輥壓機進料影響約5%,其它及磨內結構影響5%。

  改造后輥壓機電流已提升到24 A左右,若能到28 A以上將再次提產;選粉機效率已提到50%,仍有潛力;V選系統(tǒng)外排風由塵細灰入成品將大幅提產;系統(tǒng)風門標定、鋼球級配調整等工作細化將進一步挖潛。

  5 結束語

  (1)技術工藝挖潛是一項重要工作。非標件的設計及維護影響產質量,采取相同設計的系統(tǒng),技術細節(jié)決定著產質量。

  (2)輥壓機及V選、磨機及選粉機相輔相成,工藝參數(shù)相互影響,符合木桶原理。

  (3)聯(lián)合粉磨系統(tǒng)入磨顆粒細且勻,磨內級配等需作系統(tǒng)調整,影響粉磨系統(tǒng)產質量的重心向預粉磨轉移。

  (4)輥壓機側漏泄壓、選粉機密封環(huán)磨損將對產質量產生巨大影響,基礎工藝管理工作不能忽視。

編輯:王欣欣

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