酒鋼宏達對球磨機聯(lián)鎖保護系統(tǒng)改造案例
摘要:兩臺球磨機聯(lián)鎖保護系統(tǒng)采用電氣聯(lián)鎖方式,聯(lián)鎖繁瑣,故障頻發(fā),嚴重影響設備的正常運行。根據(jù)這一狀況對設備聯(lián)鎖保護系統(tǒng)進行了改造,改造后效果顯著,保證了設備正常運行。
1 現(xiàn) 狀
筆者公司兩臺水泥球磨機分別于2000年和2005年建成投產(chǎn),電氣系統(tǒng)采用繼電保護,高、低壓電氣聯(lián)鎖控制。由于主機聯(lián)鎖保護點較多,設備故障比較頻繁,從而造成連鎖保護頻繁動作,其主要表現(xiàn)為:主機設備頻繁聯(lián)鎖跳閘,原有圖紙與實際接線不符,跳閘后故障原因無法明確判斷,嚴重影響磨機正常生產(chǎn)。
2 聯(lián)鎖保護系統(tǒng)主要組成及保護原理
聯(lián)鎖保護主要的作用是針對高、低壓電氣、機械設備出現(xiàn)故障,能快速及時切斷主機電源,以達到保護主機設備,預防設備事故的發(fā)生。
目前,筆者公司兩臺球磨機聯(lián)鎖設備主要有主電機稀油站、減速機稀油站、磨頭稀油站、磨尾稀油站、磨機磨瓦和主機軸瓦溫度檢測裝置等組成。其主要連鎖控制原理如下:
(1)主電機稀油站的主要功能是為主電機軸瓦正常供油,兩臺油泵電機,一臺工作一臺備用。正常供油壓力須大于0.15MPa。低于此設定值,電接點壓力表動作,磨機聯(lián)鎖保護跳閘。
(2)減速機稀油站的主要功能是為減速機正常供油,一臺工作一臺備用。啟動低壓工作泵,檢測低壓泵出油管油壓須大于0.2MPa。低于此設定值,電接點壓力表動作,磨機聯(lián)鎖保護跳閘。
(3)磨頭稀油站的主要功能是為磨頭磨瓦正常供油,低壓泵、高壓泵各一用一備。啟動低壓泵,檢測低壓泵出油管油壓須大于0.2MPa,然后啟動高壓泵,檢測高壓泵出油管壓力須大于0.4MPa。待磨機運行正常后高壓油泵自動停止,低壓泵正常供油,高低壓壓力低于此設定值,電接點壓力表動作,磨機聯(lián)鎖保護跳閘。
(4)磨尾稀油站的主要功能與磨頭稀油站功能相同。
(5)磨頭磨尾磨瓦溫度小于57℃,高于此設定值,智能儀表報警輸出,磨機聯(lián)鎖保護跳閘。
(6)主電機前后軸瓦溫度小于60℃,高于此設定值,智能儀表報警輸出,磨機聯(lián)鎖保護跳閘。
(7)其它聯(lián)鎖保護主要包括:高壓柜無失壓、過流、速斷報警信號,刀閘限位開關閉合,液阻柜液位、液溫正常,允許啟動條件滿足;進相柜退相接觸器吸合正常等。
3 磨機聯(lián)鎖保護跳閘后故障信號無法明確的原因分析
磨機聯(lián)鎖保護跳閘后故障信號無法明確的主要原因有以下兩點:
(1)原設計控制回路中沒有信號延時功能,瞬時波動就會跳閘。
(2)原設計控制回路中沒有故障信號單獨顯示功能,故障信號發(fā)生時,電氣回路中沒有自鎖功能,無法明確具體的故障點,故障排除時間延長。
4 改造方案和防范措施
為保證設備的正常運轉(zhuǎn),實施了控制系統(tǒng)改造。重新設計控制系統(tǒng)圖紙,實現(xiàn)信號單獨控制,及時捕捉故障點,并能獨立顯示故障點,然后有的放矢,快速排除故障。
(1)對稀油站壓力低、瓦溫高報警信號進行控制和捕捉。
在圖中,K9-1至K16-1為現(xiàn)場的儀表溫度報警和點接點壓力表的上限輸出開關量。K9、K10、K15、K16為儀表溫度檢測輸出繼電器,K11、K12、K13、K14為壓力輸出繼電器。在圖二中K1至K8為故障報警繼電器,HL1至HL8為報警指示燈,SB1至SB8為報警復位按鈕。
[Page]
以減速機油壓為例簡述改造設計方案:采用帶指示燈中間繼電器,對壓力進行檢測,壓力達到0.2 Mpa時現(xiàn)場點接點壓力表(K11-1)開點閉合,繼電器K11線圈得電吸合,繼電器K11開點閉合,正常工作聯(lián)鎖打通。當壓力低或波動時,繼電器K11線圈失電釋放,繼電器K3線圈得電吸合并自鎖進行壓力低故障信號捕捉,故障指示燈HL3亮。壓力溫度瞬間波動時,中間繼電器線圈不會斷電,需手動復位。
在跳閘回路加裝延時繼電器KT,當壓力低于0.2 Mpa時,綜合報警繼電器K17線圈得電吸合,K17開點閉合,同時延時繼電器線圈得電吸合,延時繼電器延時開始, 9S后延時開點閉合,磨機聯(lián)鎖繼電器K線圈得電吸合,繼電器K閉點斷開,磨機主電機聯(lián)鎖保護跳停。通過該部分控制回路改造,保證了聯(lián)鎖保護信號瞬時波動時,磨機不會跳閘,故障信號確實存在時,延時9S磨機跳閘。
聯(lián)鎖保護控制回路改造如圖所示:
圖1 磨機故障報警指示
(2)重新配盤并更換外部控制線路。
廢除原有控制系統(tǒng),重新設計圖紙并配盤,對控制系統(tǒng)中的死角、無端子號的線路等進行徹底拆除改造,對使用多年的外部線路進行更換。
(3)加強設備維護,定期檢查緊固。
定期對液阻柜、進相柜和高壓柜電氣元件檢查更換,清灰、螺絲緊固。定期對熱電阻接線,點接點壓力表觸點檢查,防止檢測信號誤動作。定期對智能儀表、溫度壓力測控元件進行校驗、整定或補償調(diào)整,定期檢查保護接地系統(tǒng),防止信號干擾。
5 改造后的效果
通過這次技術改造徹底排除了瞬時干擾造成的故障跳停,改造后故障點顯示明確,報警具體,檢查檢修十分方便;設計延時跳閘功能,大幅降低了設備跳閘頻次,杜絕了莫名其妙主機跳閘的現(xiàn)象,為正常生產(chǎn)提供了很好的設備條件。
編輯:王欣欣
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com