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余熱電站循環(huán)流化床補燃鍋爐結(jié)渣原因的分析

引言 

  水泥廠余熱電站與水泥窯生產(chǎn)運行密切相關(guān),水泥窯的波動會影響余熱電站余熱利用系統(tǒng)的波動以及余熱利用的效果。因此水泥窯余熱電站較常規(guī)電站來講,波動頻繁、調(diào)整頻繁、負(fù)荷調(diào)整范圍大。近些年來,由于循環(huán)流化床鍋爐能利用煤矸石等劣質(zhì)煤做燃料,且調(diào)負(fù)荷能力強,因此它特別適用于帶補燃的水泥窯余熱電站。目前在水泥廠帶補燃形式的余熱電站設(shè)計中均普遍地采用了循環(huán)流化床鍋爐。 
  
  葛洲壩水泥廠3號窯余熱電站就是我院設(shè)計的第一家采用循環(huán)流化床鍋爐的余熱利用電站。該電站采用的CPC循環(huán)流化床鍋爐在使用過程中出現(xiàn)了鍋爐結(jié)渣問題,曾困擾該廠很長時間。如何抑制鍋爐結(jié)渣,實際上是CPC循環(huán)流化床管理與運行的精髓所在。本文將在這一方面作一探討。 

1 葛洲壩水泥廠3號窯余熱電站簡介 

   
1.1 CPC循環(huán)流化床鍋爐簡介 
  
  這種循環(huán)流化床鍋爐由哈爾濱鍋爐廠從美國燃燒動力公司(Combustion Power Company簡稱CPC公司)引進(jìn)技術(shù),生產(chǎn)設(shè)計并制造的。循環(huán)流化床鍋爐在國內(nèi)俗稱CPC鍋爐。應(yīng)用于葛洲壩水泥廠3號窯余熱電站的CPC循環(huán)流化床補燃鍋爐其設(shè)計參數(shù)及規(guī)范如下: 


  蒸汽流量  55t/h 
  蒸汽壓力  3.82MPa 
  蒸汽溫度  450℃ 
  給水溫度  104~150℃ 
  燃料種類  煤矸石 
  燃料粒度  0~8mm,平均粒度1~3mm 
  啟動燃料  輕柴油 
  鍋爐鼓風(fēng)機 風(fēng)壓22000Pa 
        風(fēng)量93600m3/h(20℃) 
  鍋爐引風(fēng)機 風(fēng)壓6400Pa 
        風(fēng)量147000m3/h(150℃) 
  給煤機   3臺(單臺最大出力5t/h) 
  鍋爐運行負(fù)荷范圍 30%~100%MCR 
  

  其鍋爐系統(tǒng)見圖1:


1.2 葛洲壩水泥廠3號窯余熱電站系統(tǒng)簡介 
  
  葛洲壩水泥廠3號窯余熱電站采用CPC循環(huán)流化床鍋爐在電站系統(tǒng)內(nèi)作補燃鍋爐的電站熱力系統(tǒng)簡圖見圖2。 
 
  水泥窯廢氣余熱的發(fā)電能力往往與標(biāo)準(zhǔn)汽輪機規(guī)模不匹配,因此常有如下情況:若余熱電站的裝機規(guī)模大,則汽輪機不能長期滿負(fù)荷運轉(zhuǎn),或者若余熱電站的裝機規(guī)模小,則不能完全利用余熱;另外目前較先進(jìn)的多級懸浮預(yù)熱器或預(yù)分解窯窯頭、窯尾廢氣余熱溫度普遍較低,可利用的溫降小,換熱效率低,且產(chǎn)生的蒸汽參數(shù)低,作功能力差。如果按實際可利用的余熱品質(zhì)及能力建一汽輪機,按常規(guī)方式進(jìn)汽的純余熱電站往往收益與投資比偏小。因此經(jīng)理論計算,適當(dāng)補燃,建一規(guī)模偏大、產(chǎn)生高品質(zhì)蒸汽作循環(huán)工質(zhì)的帶補燃中低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)在投資及收益上較為合算。因此在國家“八五”科技攻關(guān)項目中專題研究了“帶補燃的中低溫余熱發(fā)電技術(shù)及裝備”,解決了低溫余熱的利用及電站裝機規(guī)模與余熱利用不匹配的問題,從而使電站在一定投資下能夠充分的發(fā)揮設(shè)備能力。 

2 鍋爐結(jié)渣狀況 

  CPC補燃鍋爐用輕柴油啟動點火后,溫度達(dá)到450~500℃時,投煙煤助燃,以迅速提高床內(nèi)溫度,減少柴油耗量。當(dāng)床內(nèi)溫度達(dá)750~800℃時,逐漸撤煙煤投煤矸石,并調(diào)整燃燒系統(tǒng)趨于穩(wěn)定狀態(tài)。 
  
  2000年元月期間,幾次發(fā)生整個電站系統(tǒng)在啟動點火并帶滿負(fù)荷后,不到18h即因鍋爐不能維持正常燃燒而停止運行。首先,流化床上4個溫度測點中的No.3測點溫度明顯升高,最高可達(dá)1200℃,之后迅速降低,在30min內(nèi)可降至200℃,由此判斷鍋爐發(fā)生結(jié)渣。在這過程中,運行人員試圖加大風(fēng)量風(fēng)壓把渣塊吹散,但仍無濟(jì)于事,只好停爐。 
  
  停爐后進(jìn)爐內(nèi)檢查,發(fā)現(xiàn)循環(huán)流化床上在不同的部位有結(jié)渣現(xiàn)象,渣塊由20mm以下的大塊渣粒構(gòu)成,呈疏松狀態(tài),核心部分有熔融的痕跡。床料表層由薄薄的極細(xì)灰構(gòu)成,嚴(yán)重結(jié)渣區(qū)露出渣塊。細(xì)灰的下面是粗顆粒的爐渣及床料。CPC循環(huán)流化床鍋爐的爐內(nèi)剖面大致結(jié)構(gòu)可參見圖1。床上溫度測點布置及床上結(jié)渣范圍如圖3所示。 
 



3 鍋爐結(jié)渣原因的分析 

  一般來講,鍋爐結(jié)渣的發(fā)生是由鍋爐結(jié)構(gòu)、燃料特性和運行方式這3個因素互相作用的結(jié)果。 

3.1 鍋爐循環(huán)流化床結(jié)構(gòu)特點 
  
  (1)  風(fēng)帽及布風(fēng)板。CPC循環(huán)流化床鍋爐的爐膛截面積大,高溫床料攜帶燃料在床上逆時針方向一邊攪動旋轉(zhuǎn)、一邊燃燒并向上運行。保證了燃料在爐內(nèi)停留時間長,保證燃盡率。床料及燃料的運行是靠平板定向風(fēng)帽的定向射風(fēng)組合而成的結(jié)果,這種風(fēng)帽與國內(nèi)常見的立式風(fēng)帽不同,其形式如圖4所示。風(fēng)帽下部與一次風(fēng)室相通。由許多個不同射風(fēng)方向的風(fēng)帽組成的布風(fēng)板在爐內(nèi)形成了按設(shè)計者意向的空氣動力場,從而形成CPC爐特有的配風(fēng)方式。 


   

 (2)  排渣方式。排渣口設(shè)在給料口左面的一端,見圖3,以保持煤和石灰石在爐內(nèi)有較長的流動路線,達(dá)到完全燃燒和脫硫反應(yīng)。排渣口排出的渣,經(jīng)冷渣器冷卻后排掉。 
   
   (3)  高效旋風(fēng)分離器及直接回料。CPC的高效旋風(fēng)分離器布置在爐頂,回料管直接插入爐膛密相區(qū),不設(shè)“L”或“U”型閥,在回料管內(nèi)形成與爐膛上下部之間壓差相平衡的物料高度,在鍋爐運行中自動維持物料的被分離并返回爐膛密相區(qū)內(nèi),形成爐內(nèi)物料的循環(huán)。循環(huán)流化床鍋爐的循環(huán)倍率:計算值為14.6,實測可達(dá)20以上。 
  
      這種循環(huán)流化床鍋爐爐床面積大,存儲物料量多,燃料在爐內(nèi)行進(jìn)的路線長,停留時間長。對于這種爐型的爐子,要保證燃燒均勻,則必須燃燒布風(fēng)均勻,物料流動均勻,沒有死區(qū)。這樣就要求風(fēng)帽的射風(fēng)角度及方向設(shè)計合理、風(fēng)帽射風(fēng)組合方向即其形成的空氣動力場合理、風(fēng)帽制造和安裝的精度高。尤其對于床上的排渣點、旋風(fēng)分離器回灰點、溫度測點以及爐膛四角等處應(yīng)著重考慮風(fēng)帽射風(fēng)方向,避免空氣動力場死點,從而避免物料循環(huán)的死區(qū)。 

3.2 燃料特性 
  
  3號窯余熱電站補燃鍋爐燃料為煤矸石。電站煤制備為二級環(huán)錘破碎,經(jīng)破碎后的燃料設(shè)計粒徑小于8mm。在電站運行初期,煤制備基本合格。但隨著運行時間的增長,錘頭磨損嚴(yán)重,直接影響了破碎合格率。在鍋爐結(jié)渣運行期間,進(jìn)行了一次煤樣篩分。篩分結(jié)果見表1。 
 
  當(dāng)?shù)貧夂驖駶櫠嘤?。連下幾天雨后,煤中的水分遠(yuǎn)不止3%。在上述取煤樣進(jìn)行篩分時明顯感到煤中水分偏高。 
  
  鍋爐結(jié)渣停爐后,對床料也進(jìn)行了取樣分析。取樣點見圖3。之所以選取圖示位置,是考慮該位置介于結(jié)渣區(qū)和非結(jié)渣區(qū)之間,其粒徑分布亦應(yīng)該介于二者之間,具有一定的平均性。取樣裝置內(nèi)徑為邊長155mm的方筒。在從取樣方筒中向外掏床料時,明顯感到上面的灰渣或床料粒徑小,下面的灰渣或床料粒徑粗。對灰樣進(jìn)行了篩分,結(jié)果見表2。 


  對照表1、表2發(fā)現(xiàn): 
  
  (1)  入爐煤>8mm的顆粒所占比例太大,遠(yuǎn)高于鍋爐規(guī)范要求。相應(yīng)的床料中大顆粒所占比例也偏大。 
  
  (2)  雖然煤矸石在爐內(nèi)燃燒時熱爆性很差,但畢竟它在600~900℃的高溫下還會爆一些,也就是說,入爐煤在爐內(nèi)有變細(xì)的趨勢。但從篩分結(jié)果看,灰渣中大顆粒(>8mm)所占比例(16.62%)高于煤中的大顆粒比例(12.8%)。因此可以得到如下結(jié)論: 鍋爐進(jìn)煤大顆粒比例明顯偏大,并且在運行中床料細(xì)灰流失量相對于粗渣排放量比例偏大。 

3.3 運行 
  
  按鍋爐廠要求,鍋爐運行應(yīng)使床料厚度保持在600mm左右。但在實際運行時,因起爐初始階段料層高度始終沒有達(dá)到600mm,床料循環(huán)調(diào)負(fù)荷系統(tǒng)始終沒有投運、一次鼓風(fēng)機振動嚴(yán)重不敢加大風(fēng)壓風(fēng)量即風(fēng)機始終沒有達(dá)到額定出力等原因,鍋爐料層厚度一直在450mm以下,平均在380mm左右。由于料層厚度小,因此濃相區(qū)粒子濃度低于正常值。 
  
  在鍋爐結(jié)渣停爐冷卻后,重新添入床料,作冷態(tài)流化試驗。此時床料高度360mm,床料由原床料經(jīng)篩分合格的部分及新的合格河沙組成。此條件下,理論計算其流化壓力應(yīng)為5535Pa,最小流化速度為0.28m/s,最小流化風(fēng)量為34500m3/h。 
  
  表3為冷態(tài)流化試驗結(jié)果。床上壓力測點距離床底有一定高度,因此其測得的壓力值基本正常。但實際流化風(fēng)量比計算值偏大。這是因為:對于這種形式的循環(huán)流化床鍋爐,能夠滿足其流化過程中要求的流化壓力及流化流量的一次鼓風(fēng)機選型實在困難。幾乎找不到與其壓力-流量曲線相吻合的風(fēng)機。但在實際運行中,仍參照了此冷態(tài)流化試驗結(jié)果。 

  在上述鍋爐結(jié)構(gòu)、燃料特性及粒徑等條件下,由于風(fēng)量大,造成大量的細(xì)灰被吹走,相應(yīng)的大塊煤渣留在床底。隨著拋煤量增多,大塊煤渣也越來越多,并且大塊煤渣下沉導(dǎo)致流化不好,最后導(dǎo)致大量大塊煤渣停留在空氣動力場的弱區(qū)并堆積。此時拋進(jìn)的煤也流化不好,形成堆積,最后發(fā)生結(jié)渣和渣塊板結(jié)現(xiàn)象。 
  
  在鍋爐發(fā)生結(jié)渣時,運行人員加大風(fēng)量,試圖吹散渣塊。但這種做法更吹散了細(xì)灰,加快了結(jié)渣速度。因此,鍋爐發(fā)生結(jié)渣后不久就不能維持運行了。 

4 改進(jìn)措施及效果 

4.1 煤制備系統(tǒng)的改進(jìn) 
  
  煤的破碎不合格,大顆粒比例偏大,這是造成鍋爐結(jié)渣最基本的原因。因此在煤制備車間的二級環(huán)錘破碎機后增加了一篩孔直徑為8mm滾筒篩,把不合格的大煤粒重新入破碎機破碎。大大提高了煤制備的合格率。與此同時,嚴(yán)格控制入廠煤的質(zhì)量,禁止水分含量大的煤進(jìn)廠。改造后的取煤樣篩分結(jié)果見表4。 

4.2 改進(jìn)運行參數(shù) 
  
  由于入爐煤大顆粒減少,粒徑分布更加均勻。因此可參照冷態(tài)流化試驗結(jié)果,適當(dāng)減小風(fēng)量,這樣細(xì)灰得以保持,爐內(nèi)載體多,流化均勻。 

4.3 鍋爐排渣控制 
  
  鍋爐結(jié)渣的最直接原因是爐內(nèi)大渣粒堆積,如何排掉大渣粒而保持細(xì)灰是解決問題的又一關(guān)鍵因素。因此在鍋爐排渣口增加了反吹風(fēng)裝置,利用適量的壓縮空氣逆向吹進(jìn),把細(xì)灰吹回爐內(nèi),大渣粒掉下排走。事實證明這是一個簡單而有效的辦法。其結(jié)構(gòu)見圖5。 



4.4 改進(jìn)效果 
  
  改進(jìn)前,鍋爐不能連續(xù)運行,如在1999年12月31日及2000年1月7日兩次點火,到1月2日及1月8日因鍋爐結(jié)渣均被迫停爐。經(jīng)改進(jìn)后,于2000年1月19日及1月25日鍋爐兩次點火(第一次因輔機故障于1月23日停爐),鍋爐沒有發(fā)生結(jié)渣現(xiàn)象。 

5 結(jié)論 

  
  (1)  實踐證明,CPC循環(huán)流化床是一種性能較好的爐型,它適用于水泥窯的這一特殊的余熱電站。 
  
  (2)  CPC循環(huán)流化床鍋爐能夠燃燒煤矸石等劣質(zhì)煤。 
  
  (3)  保證煤制備合格率,調(diào)整鍋爐運行參數(shù),可避免鍋爐結(jié)渣。  


                     (來源:《水泥》雜志 2010年 第五期)

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