INFI-90控制系統(tǒng)在牡丹江水泥廠#2窯的應(yīng)用(二)
3 軟件組態(tài)
生產(chǎn)過程應(yīng)用軟件組態(tài),包括對多功能處理器(MFP)和操作員接口站(OIS)的軟件組態(tài)??刂栖浖慕M態(tài)則是根據(jù)用戶對生產(chǎn)過程控制的需要及設(shè)備配置情況,在INFI-90系統(tǒng)環(huán)境下,完成對各種順序控制和過程控制策略以及操作員接口站操作、顯示、數(shù)據(jù)管理方式的設(shè)計。
3.1 生產(chǎn)順序控制
(1) 一般交流電機的控制,采用3點輸入(DI)、1點輸出(DO)的設(shè)計方案,主要采用了INE-90系統(tǒng)中的功能碼(亦即功能單元),它們包括:多功能狀態(tài)驅(qū)動器(MSDVDR),數(shù)字例外報告,高低限報警,數(shù)字轉(zhuǎn)換器,模擬轉(zhuǎn)換器和邏輯運算,根據(jù)生產(chǎn)流程和設(shè)備保護的需要,將電動機的控制設(shè)備MCC的準(zhǔn)備好信號(MCR)、現(xiàn)場準(zhǔn)備好信號(LR)和設(shè)備運行信號(MR)組態(tài)成一定的順序控制輸出、單臺設(shè)備啟動和組啟動的切換、故障報警。數(shù)字例外報告主要實現(xiàn)報警功能。1臺設(shè)備有7個狀態(tài)顯示,便于操作員觀察和分析處理。
(2) 直流電動機是利用直流傳動裝置進行調(diào)整控制,它采用類似交流電動機的控制組態(tài),由中央管理站發(fā)出4~20mA控制指令,控制直流電機的運行。運行時的電壓、電流等信息在中央管理站監(jiān)視。
(3) 電收塵器帶有完整的現(xiàn)場控制設(shè)備,中央管理站只與控制設(shè)備發(fā)信號聯(lián)絡(luò),不發(fā)生控制關(guān)系。操作員接口站對現(xiàn)場控制設(shè)備發(fā)出開/關(guān)指令,由現(xiàn)場操作工操作。操作員接口站顯示設(shè)備的開/關(guān)狀態(tài)。
3.2 生產(chǎn)過程控制
(1) 數(shù)據(jù)采集和處理。數(shù)據(jù)采集是監(jiān)視和控制生產(chǎn)的基礎(chǔ),對儀表流程圖上所表示參數(shù)都設(shè)置有數(shù)據(jù)采集。數(shù)據(jù)采用和處理是硬件和軟件的結(jié)合,現(xiàn)場信息通過電纜連接到端子單元,引至子模件。在過程控制單元里,用功能碼FC84,F(xiàn)C132,F(xiàn)C97和FC158,分別對數(shù)字量(DI)、4~20mA壓力和流量信號、CIS02子模件和熱電阻、熱電偶信號進行數(shù)據(jù)采集,定義輸入信號的規(guī)格參數(shù)等。在模擬量數(shù)據(jù)處理過程中,采用了模擬例外報告技術(shù),即用模擬例外報告子程序?qū)δM量進行加工,其特點是只報告某時間隔內(nèi)發(fā)生重大變化的信息,對不發(fā)生重大變化的信息不產(chǎn)生報告。從而提高了內(nèi)存的利用率,有效地控制了通訊通過道的暢通運行。
(2) 手操控制站的設(shè)計。手操控制站供操作員在操作員接口站上對現(xiàn)場電動蝶閥、風(fēng)門等作設(shè)定點控制操作。它不是一個簡單的硬手操器,其控制過程由控制站(MFC)、函數(shù)發(fā)生器、模擬轉(zhuǎn)換器、脈沖定位器等功能碼和閥門開度返信號一起組態(tài)完成,它根據(jù)設(shè)定點信號和反饋信號的誤差大小、行程速率、周期時間、輸出控制指令,調(diào)節(jié)電動蝶閥、風(fēng)門等開度,達到控制的目的。
(3) 篦冷機出風(fēng)溫控制站的設(shè)計。一般而言,對窯頭電除塵器,風(fēng)溫控制在150~200℃,收塵效果最好。按照噴霧系統(tǒng)水泵、水閥、氣閥及水流量計的配置,風(fēng)溫控制站選擇高/低比較器、邏輯運算、遙控存貯器等功能碼和篦冷機出口風(fēng)溫信號一起組態(tài)控制策略。它將根據(jù)風(fēng)溫的高低,自動開/停水泵和閥門,控制篦冷機的噴水量,達到控制溫度的目的。
(4) 篦冷機篦速控制站的設(shè)計,自動控制篦板速度,對穩(wěn)定篦板上料層厚度,生產(chǎn)工況及設(shè)備安全運行都是必要的。該控制站選擇了高級比例積微分調(diào)節(jié)器(PID)、控制站(MFC)、函數(shù)發(fā)生器、模擬例外報告等功能碼和篦冷機一室篦下壓力比例信號一起組態(tài)控制策略。根據(jù)理論和經(jīng)驗總結(jié)得出的壓力、速度、料厚之間的關(guān)系,設(shè)置最佳壓力控制點,計算機將自動控制直流控制柜,調(diào)節(jié)第一段篦板速度,第二段、第三段篦板速度將按一定比率自動跟蹤第一段篦板速度。采用這樣的控制方案,盡管進入冷卻機的熟料量和顆粒組成發(fā)生變化,但三段篦速仍然協(xié)調(diào)一致,篦床上的料層厚度逐漸遞減并保持一定的關(guān)系,有利于篦床上熟料的輸送和冷卻。
(5) 冷卻風(fēng)機控制站的設(shè)計。冷卻風(fēng)機控制站保持冷卻風(fēng)機風(fēng)量相對穩(wěn)定,是篦冷機篦速控制的基礎(chǔ),是穩(wěn)定窯況安全、節(jié)能的重要環(huán)節(jié)。冷卻風(fēng)機控制站選擇高級PID、控制站(MFC)、脈沖定位器、邏輯運算開方器等功能碼和風(fēng)門開度、風(fēng)量信號組態(tài)控制策略。當(dāng)控制員按生產(chǎn)需要,設(shè)置風(fēng)量目標(biāo)值后,系統(tǒng)即自動控制風(fēng)門開度的變化,改變風(fēng)機運行特性,達到控制風(fēng)量的目的。
(6) 冷卻機灰斗卸料控制站的設(shè)計。原考慮采用高溫料位開關(guān),探測灰斗料位,高料位卸料,低料位停止卸料的控制方案。因料位計供貨問題,現(xiàn)采用定時自動循環(huán)卸料的控制方式,選用多狀態(tài)設(shè)備驅(qū)動器、數(shù)字轉(zhuǎn)換器、計時器、與、或等功能碼和現(xiàn)場設(shè)備狀態(tài)信號組態(tài)順序控制,設(shè)置定時或操作員指令,13個灰斗順序或單臺自動卸料,每個灰斗卸料時間的長短是可調(diào)的,并可在屏幕上監(jiān)視卸料的全過程。
(7) 增濕塔出口溫度控制站的設(shè)計。一般而言,增濕塔出口溫度控制在110~130℃,窯尾電收塵器的收塵效率最高。該控制站選用高級PID控制器、控制站(MFC)、函數(shù)發(fā)生器、數(shù)字轉(zhuǎn)換器等功能碼和增濕塔進口風(fēng)溫、風(fēng)壓、出口風(fēng)溫、噴水量等信號組態(tài)控制方案。操作員設(shè)置出口風(fēng)溫控制目標(biāo)值,系統(tǒng)則自動控制回水閥,調(diào)節(jié)增濕塔噴水量,達到控制出口風(fēng)溫的目的。
上述自動控制站均設(shè)置有手動/自動無干擾切換,供操作員手操控制。由于工藝設(shè)備配置的局限性,一些常用的控制如分解爐出口溫度、煤磨出口溫度、窯頭負(fù)壓等目前尚未具備自動控制的條件,待條件成熟料時可進一步完善。
3.3 操作接口站顯示
(1) 操作接口站顯示為操作員提供一個最有效的窗口來觀察畫面顯示、圖形顯示、趨勢顯示、報警顯示等。都是系統(tǒng)提供的標(biāo)準(zhǔn)圖。圖上有許多相關(guān)的參數(shù),是報警、操作、手動/自動(M/A)設(shè)置的工具。
(2) 圖形顯示是以規(guī)范的設(shè)備圖形符號為基礎(chǔ),繪制的工藝流程圖。按操作習(xí)慣和要求,基本上按照實際生產(chǎn)車間,繪制工藝流程圖畫畫,內(nèi)有生料均化庫及輸送、生料喂料、廢氣處理、窯和預(yù)熱器、窯頭和篦冷機、煤粉制備、煤粉喂料和輸送等畫面。在同一畫面上能直觀地顯示出實際工藝流程和設(shè)備的關(guān)系,而且還顯示設(shè)備標(biāo)簽名,熱工參數(shù)、電器設(shè)備狀態(tài)、開關(guān)狀態(tài)、報警顯示、控制站和電器設(shè)備起動按鈕等。操作員可方便地了解生產(chǎn)過程情況,進行生產(chǎn)過程操作管理。
(3) 趨勢顯示是過程變量在一定時間范圍內(nèi)、一定間隔的變化用曲線來表示,為操作員提供運行狀態(tài)的歷史數(shù)據(jù)。系統(tǒng)提供標(biāo)準(zhǔn)的顯示格式,一幅畫面可同時顯示6個參數(shù)的趨勢,并可通過調(diào)整時間坐標(biāo)或量程范圍,使趨勢顯示具有實時趨勢、全景顯示、放大等功能,使讀出的數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確,有利于分析過程發(fā)生的變化。系統(tǒng)僅對重要的溫度、壓力、流量設(shè)置趨勢顯示。
(4) 報警顯示是生產(chǎn)過程中,過程變量超越某一范圍或設(shè)備故障的一種表示形式,它關(guān)系到設(shè)備安全和產(chǎn)品質(zhì)量總是,所以,系統(tǒng)提供了多種形式的報警顯示。在CRT的右上角設(shè)報警提示欄顯示發(fā)生報警組的編號;在ADS盤上設(shè)有報警標(biāo)簽,將發(fā)生報警的標(biāo)答及數(shù)據(jù)分組通報,標(biāo)有報警說明,以幫助操作員分析事故和進一步采取措施。
3.4 數(shù)據(jù)存儲及管理
現(xiàn)場數(shù)據(jù)經(jīng)過通訊網(wǎng)絡(luò)傳至人機接口設(shè)備的輸入通道,進入數(shù)據(jù)庫存貯,按照人機接口的組態(tài),趨勢數(shù)據(jù)自動轉(zhuǎn)入趨勢存貯,記錄數(shù)據(jù)通過記錄單元,自動歸檔記錄,記錄數(shù)據(jù)設(shè)計了以下幾種行式:
(1) 班報表。它是對重要的溫度、壓力、流量等參數(shù)組態(tài)成周期性的記錄,定時報告生產(chǎn)情況,并分別列出每個標(biāo)簽名參數(shù)的最大值、最小值和平均值。
(2) 跳閘報表。它對重要電器設(shè)備設(shè)置特定記錄。
(3) 報警報表。按時間順序?qū)缶瘶?biāo)簽打印輸出,并附有報警說明。
以上各種報表的數(shù)據(jù)除硬盤存檔外,還設(shè)置打印輸出,按報表的性質(zhì),設(shè)置自動、定時或操作員請求三種打印輸出形式。
4 幾點體會
回顧這次INFI-90系統(tǒng)的硬件配置、軟件開發(fā)、安裝、現(xiàn)場調(diào)試及投入運行的情況,有以下幾點體會:
(1) 從系統(tǒng)提供組態(tài)軟件方面,我們認(rèn)為用功能碼組態(tài)控制方案更能發(fā)揮工程技術(shù)人員的智慧。用功能碼組態(tài)很靈活,沒有固定控制格式,可以按照工程技術(shù)人員需要去選擇 功能碼,設(shè)計出更高層次的控制策略,滿足復(fù)雜的控制要求。這一點,比用填寫固定表格的方法來設(shè)計控制方案的分布控制系統(tǒng),其控制效果是可能更好些。
(2) 閥門采用數(shù)字量輸出控制方案,只要軟件設(shè)計合理,盡管閥門從全開到全關(guān)僅有8s的行程時間,也能控制得好,其顯示精度能達到1%,與采用模擬量輸出控制伺服放大器來調(diào)節(jié)閥門的方法相比,顯得更簡單可靠,精度也更高。
(3) 冷卻機灰斗卸料控制與產(chǎn)品質(zhì)量沒有直接關(guān)系,不必追求借助料位探測的控制方案,用定時自動 卸料的方法,經(jīng)過一段時間的調(diào)整,一樣能滿足生產(chǎn)要求。是一種既省錢、又簡單的方法。
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