擠壓粉磨技術在水泥廠粉磨系統(tǒng)技術改造中的應用(2)

3.3 應用實例分析
3.3.1 山東兗州礦務局水泥廠600t/d生料擠壓半終粉磨系統(tǒng)
  在山東兗州礦務局水泥廠1#窯技術改造中,要求生料粉磨系統(tǒng)的產(chǎn)量由22t/h提高到45t/d以上。而新建一臺大球磨機或在附近并聯(lián)一臺小球磨機,均因資金和場地問題難以實現(xiàn)。為此,該廠經(jīng)廣泛的調(diào)研后,決定采用合肥水泥研究設計院開發(fā)的擠壓粉磨技術對現(xiàn)有的φ2.2×6.5m球磨機進行改造。將原有的φ3.5m離心式選粉機更換為DS750型高效組合式選粉機,在球磨機前加一套HFCG100-35型輥壓機和一臺SF500/100型打散分級機構(gòu)成擠壓半終粉磨系統(tǒng)。物料經(jīng)輥壓機擠壓并由打散分級機打散分級,將其半成品(小于0.08mm占40%左右,2mm以下約85~90%)先送入高效選粉機分選,選粉機的粗粉入球磨,球磨機的出料也進選粉機(見圖4)。該系統(tǒng)改造后,經(jīng)廠院聯(lián)合標定,技術經(jīng)濟指標如下:(表2所示)

表2 兗州礦務局水泥廠1#窯生料磨改造后的結(jié)果
改造前生料:細度(R0.08%)10.0 產(chǎn)量(t/h)22.0 電耗(kW.h)22.0

改造后生料:細度(R0.08%)6.5 產(chǎn)量(t/h)46.3 電耗(kW.h)16.1增產(chǎn)(%)110.5節(jié)能(%)26.8備注 半終粉磨

3.3.2 山東水泥廠1#窯(700t/d)生料擠壓聯(lián)合粉磨系統(tǒng)
  山東水泥廠1#生料磨建于70年代,為φ2.4×10m中卸烘干磨,產(chǎn)量一直低于設計指標,電耗高,系統(tǒng)設備老化,急待改造、完善。改造方案為擠壓聯(lián)合粉磨工藝。新增HFC120-36型輥壓機一臺,SF500/100打散分級機一臺,將中卸磨改為兩端進料中間出料的兩臺并聯(lián)單倉開路短磨。該系統(tǒng)于1994年12月28日投料試車,1995年3月達標驗收,1995年12月通過了由山東省建材局主持的省級技術鑒定。在此之后山東水泥廠根據(jù)現(xiàn)場情況恢復了球磨機的選粉機,使系統(tǒng)產(chǎn)量又有所提高,系統(tǒng)工藝流程見圖5所示。系統(tǒng)改造所達到的技術經(jīng)濟指標見表3。

表3 山東水泥廠1#生料粉磨系統(tǒng)改造后的技術經(jīng)濟指標

改造前生料:細度(R0.08%)10±1產(chǎn)量(t/h)26電耗(kW.h)33
改造后生料:細度(R0.08%)10±1產(chǎn)量(t/h)55.34電耗(kW.h)17.67增產(chǎn)(%)113節(jié)能(%)46.5備注 磨機開路
改造后生料:細度(R0.08%)10±1產(chǎn)量(t/h)65.0電耗(kW.h)16.23增產(chǎn)(%)150節(jié)能(%)50.8備注 磨機閉路

3.3.3 山東水泥廠2#窯(1500t/d)生料擠壓預粉磨系統(tǒng)
  山東水泥廠2#窯原為1200t/d熟料生產(chǎn)線,生料磨系統(tǒng)采用φ3.5×10m中卸烘干磨。為滿足窯系統(tǒng)產(chǎn)量提高到1500~1700t/d的需要,生產(chǎn)磨系統(tǒng)產(chǎn)量必須由75t/d提高到110t/h以上。按其增產(chǎn)幅度要求僅