立磨改造-提高管磨機產(chǎn)量方案

  一、主要部件的技術(shù)改造

  1、立磨下料溜槽位置改造

  現(xiàn)狀

  由于立磨基礎(chǔ)澆注施工和供料樓位置原因造成立磨下料溜槽在設(shè)備安裝時出現(xiàn)角度偏差,現(xiàn)已無法更改。立磨從試生產(chǎn)開始,主機振動較大,常出現(xiàn)振動跳?,F(xiàn)象。為保護設(shè)備安全和生產(chǎn)連續(xù)運行,經(jīng)多次論證后進行技改。

  技改

  將立磨內(nèi)的下料溜槽口延長技改??紤]到物料的粘濕度和粒徑變化,將原溜槽向下延長,出口端向上揚,將原下料點向磨盤中心推進,使物料下料方向和落料點強制到磨盤布料位置。

  效果

  減輕了因布料不均造成磨機異常振動,使研磨軌跡更趨合理,從而提高了物料的研磨效率。磨機振動從2.2-3.4mm/s下降到1.4-2.2mm/s。

  2、選粉機內(nèi)筒延長技改

  現(xiàn)狀

  由于ATOX50磨原設(shè)計的選粉機回粉內(nèi)筒與磨盤位置空間相對過高,使噴口環(huán)上升空氣旋流造成的中心負壓紊亂,選粉機選粉的回料粗粉被二次帶起,磨內(nèi)壓差較高,內(nèi)循環(huán)粗粉量加大,出現(xiàn)選粉機葉片磨損及磨內(nèi)過粉磨現(xiàn)象,選粉效率差。

  技改

  為了使內(nèi)循環(huán)粗粉盡可能收集回到磨盤上再次粉磨成合格細粉,減少物料在磨內(nèi)的循環(huán)次數(shù),在原內(nèi)筒口位置根據(jù)磨內(nèi)實際空間向下加。

  效果