預(yù)熱器C4下料管高溫分料閥的改進(jìn)
河南新密七里河水泥廠的熟料生產(chǎn)線為充分利用低揮發(fā)分煤,在原有的DD分解爐上串聯(lián)N-MFC爐,臺時產(chǎn)量比原來提高到20%。C4下料管有高溫分料閥,在生產(chǎn)中通過調(diào)整其開度,控制N-MFC與DD爐的物料分配比例,正常生產(chǎn)中分料比例為DD:N-MFC為2:8。運行一段時問后,看火工發(fā)現(xiàn)N-MFC爐出口溫度持續(xù)偏高,有時高達(dá)1020℃以上,流化風(fēng)機(jī)壓力波動大(6.8-7.8kPa)。加大對N-MFC爐分料比例,甚至使料全人N-MFC爐,出口溫度仍偏高,熱電偶經(jīng)常更換。經(jīng)觀察,入N-MFC分解爐下料管料少且不穩(wěn)定,導(dǎo)致流化床壓床。檢查發(fā)現(xiàn),分料箱箱體四周結(jié)皮較多,分料閥嚴(yán)重變形,已起不到分料作用。
1 分料閥損壞分析
分析認(rèn)為:物料沖擊力大,原分料閥強(qiáng)度不能滿足現(xiàn)有的生產(chǎn)需求。系統(tǒng)提產(chǎn)以后,投料量加大。原分料閥為單層耐熱鋼,下部焊接鉚固件,填充有耐高溫的澆注料。C4物料溫度在720-760oC,高溫下分料閥上的澆注料受熱膨脹與耐熱鋼膨脹量有差別,受物料長期沖擊,澆注料易脫落。加上生產(chǎn)中頻繁調(diào)整分料及箱體上的結(jié)皮增加了閥板上行程阻力,造成了分料閥變形。
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