磨機(jī)系統(tǒng)技術(shù)改造升級實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)

  在目前許多大型粉磨站中,性價(jià)比較高的Ф3.2m×13m磨機(jī)占到了80%,由于受資金約束和“早投產(chǎn)早收益”的商家法則影響,大多是開路生產(chǎn),這就導(dǎo)致產(chǎn)量不高、質(zhì)量不穩(wěn)定,特別是磨42.5級水泥比表面積比較高時(shí),粉磨站就不適應(yīng)了。有的廠家還虧本來保市場,而粉磨站主要賺的是混合材錢,只有通過提高比表面積或摻外加劑來提高早期強(qiáng)度,才能多摻混合材。下面以湖南江華海盛水泥熟料有限公司(以下簡稱“江華海盛”)為例,解釋如何改造以實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)低耗,從而達(dá)到降本增效的目的。

  基本狀況
  江華海盛是一家以購買桂林興安海螺熟料為主的年產(chǎn)30萬噸的粉磨站,該公司擁有1臺Ф3.2m×13m的高細(xì)磨,開路生產(chǎn)P·S32.5礦渣水泥,配比熟料∶錳渣∶石灰石∶石膏=59∶30.3∶7∶3.7,成品水泥細(xì)度在5%以內(nèi),而臺時(shí)產(chǎn)量只有45t,在水泥銷售淡季時(shí),還能應(yīng)付生產(chǎn),在旺季時(shí),水泥不能按時(shí)交貨,導(dǎo)致客戶不滿意,而且在淡季生產(chǎn)時(shí),磨機(jī)還日夜運(yùn)轉(zhuǎn),沒有利用好當(dāng)時(shí)的電力政策,導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加,市場競爭中處于劣勢。針對這種情況,該公司找到鹽城市水泥粉磨技術(shù)研究所,要求對其技改,一要提高水泥產(chǎn)量,能解決季節(jié)性銷售問題和降低單位生產(chǎn)成本,提高粉磨站的優(yōu)勢;二要產(chǎn)品細(xì)度波動小且易于調(diào)整,可以生產(chǎn)高比表面積的水泥。

  技術(shù)改造措施
  1.用K型高效選粉機(jī)把開路改成閉路生產(chǎn)
  采用K型成品專用選粉機(jī),提高選粉效率,控制水泥成品顆粒級配,多摻混合材。

  2.對磨機(jī)內(nèi)部進(jìn)行改造
 ?、俑鼡Q隔倉板、出料篦板及活化環(huán),調(diào)整倉位長度,優(yōu)化磨機(jī)鋼球、鋼段級配等;②用KM提升式雙層隔倉板代替原來的雙層篩分隔倉板,加快物料在隔倉板中的停留時(shí)間,減少過粉磨現(xiàn)象,在二倉中每隔1.5m,增加一道活化環(huán);③根據(jù)入磨物料的粒度和易磨性、產(chǎn)品細(xì)度要求、磨機(jī)規(guī)格等,制定出合理的倉長、鋼球裝載量、填充率和級配如下:二倉用原來一部分段和球,Ф16×14段23t,Ф18×16段5t,Ф18×20段20t,Ф20×25段22t,Ф30球4t,Ф25球4t。

  3.加強(qiáng)磨機(jī)系統(tǒng)的密封
  在確保產(chǎn)量、電耗指標(biāo)的基礎(chǔ)上,在現(xiàn)有除塵器的情況下,增加過濾風(fēng)速,風(fēng)機(jī)為三角帶傳動,通過改變電機(jī)皮帶輪直徑的大小,適當(dāng)增大了磨尾除塵器排風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,提高了整個(gè)磨機(jī)系統(tǒng)的風(fēng)量,同時(shí)運(yùn)用K型內(nèi)循環(huán)選粉機(jī)旁路放風(fēng)技術(shù),把入循環(huán)風(fēng)機(jī)約20%的風(fēng)引入磨尾除塵器,可以降低選粉機(jī)的選粉溫度和選粉濃度,減少粉塵對選粉機(jī)循環(huán)風(fēng)機(jī)葉輪的磨損。

  4.加強(qiáng)除鐵
  在選粉機(jī)粗粉出料口下安裝KCT30管道式除鐵器,由于選粉機(jī)以重力分級,鐵比重較大,即使水泥顆粒小,很多鐵顆粒也不能進(jìn)入成品水泥中,從而在磨內(nèi)循環(huán),在磨中形成了墊層,對研磨體的沖擊和研磨起到緩沖作用,大大降低了碎磨效果,影響了粉磨效率,從而降低了磨機(jī)臺時(shí)。

  5.運(yùn)用助磨劑
  在水泥磨機(jī)系統(tǒng)不變的情況下,使用助磨劑,可以改變物料的分散性和流動性,有效消除水泥微顆粒的靜電吸附和包球糊磨現(xiàn)象,可以優(yōu)化水泥顆粒級配,在未使用時(shí),臺時(shí)產(chǎn)量只有72t,水泥3天強(qiáng)度為16MPa,而在使用后,臺時(shí)產(chǎn)量上升至75t,水泥3天強(qiáng)度為19MPa。

  6.改進(jìn)磨頭進(jìn)料裝置
  運(yùn)用料氣分過式進(jìn)料裝置來代替原來的密封式進(jìn)料,以保證從磨頭有大量的冷空氣進(jìn)入磨機(jī),從而使磨內(nèi)大量的熱氣及時(shí)排出磨外,一方面能使水泥的溫度下降,另一方面防止細(xì)粉塵之間產(chǎn)生靜電效應(yīng),相互吸附,降低粉磨效率。

  調(diào)試過程和生產(chǎn)效果
  1.磨尾排風(fēng)機(jī)的風(fēng)門全開,從磨前抽入大量的冷風(fēng),一方面加快磨機(jī)內(nèi)的物料流速,防止過粉磨現(xiàn)象;另一方面可以降低磨內(nèi)粉磨物料溫度,提高粉磨效率,因?yàn)槟ノ渤龎m器收集的細(xì)粉,還要經(jīng)過選粉機(jī),不存在跑粗現(xiàn)象。

  2.合理控制選粉機(jī)相關(guān)參數(shù)。該磨機(jī)循環(huán)負(fù)荷率一般控制在150%±20%,選粉效率為70%±5%,K型成品選粉機(jī)的選粉風(fēng)量與其規(guī)格和循環(huán)風(fēng)機(jī)有密切關(guān)系,因此在生產(chǎn)中,循環(huán)風(fēng)機(jī)盡可能采用全風(fēng)操作,僅通過調(diào)節(jié)籠型轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速,一般控制在38Hz,便可方便地把成品細(xì)度控制在1.5%以內(nèi)。由于該選粉機(jī)分級精度高,成品中不含有粗顆粒,有利于水泥的粒徑范圍3μm~32μm的含量增加,水泥成品中3μm~32μm含量達(dá)64%以上,因此有助于提高水泥早期強(qiáng)度,從而能多摻入混合材。

  3.加強(qiáng)技術(shù)管理,對崗位工進(jìn)行考核,嚴(yán)禁有空打磨現(xiàn)象,調(diào)整時(shí)要慢慢地調(diào),切忌大起大落,力求統(tǒng)一、優(yōu)化、穩(wěn)定、提高。

  系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行結(jié)果
  江華海盛水泥磨采用K型成品高效選粉機(jī)改成閉路粉磨系統(tǒng)后,出廠水泥合格率一直在100%,而且在生產(chǎn)中,在滿足成品質(zhì)量的前提下,臺時(shí)產(chǎn)量一直穩(wěn)定在75t,所以在開路改閉路生產(chǎn)時(shí),產(chǎn)量能提高40%,電耗在29.5kWh/t。通過以上改造,可得結(jié)論如下:1.開路改閉路粉磨,有利于提高水泥的產(chǎn)量和質(zhì)量,能大幅度降低水泥生產(chǎn)成本和解決季節(jié)性銷售問題,有利于提高粉磨站的粉磨技術(shù)優(yōu)勢;2.K型成品高效選粉機(jī)采用平面渦流分級技術(shù),選粉效率高,經(jīng)現(xiàn)場檢測,粗粉中3μm以上顆粒的含量僅有5%;3.運(yùn)用高效助磨劑,可以提高磨機(jī)產(chǎn)量4%,而且在同樣的生產(chǎn)配比下,水泥3天強(qiáng)度可以提高2%。

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2024-12-24 08:08:39