燃燒無(wú)煙煤熱風(fēng)爐與礦渣立磨聯(lián)動(dòng)生產(chǎn)。
引言
廣東韶鋼集團(tuán)嘉羊新型材料有限公司礦渣微粉生產(chǎn)線之中,配置70GJ/H供熱能力的熱風(fēng)爐,采用廣東當(dāng)?shù)禺a(chǎn)無(wú)煙煤,其揮發(fā)份<5%,發(fā)熱量≥6000Kcal/kg,固定碳≥50%,灰份≥31%,水份≤5%。無(wú)煙煤是碳化程度比較深的煤種,用常規(guī)的燃燒方式來(lái)處理而不采取特殊的措施,無(wú)煙煤是很難燃燒及燃燼的。
1. 噴燃無(wú)煙煤現(xiàn)狀與問(wèn)題:
我公司在立磨礦渣微粉生產(chǎn)線之中配套無(wú)煙煤噴燃的熱風(fēng)爐,產(chǎn)生合格的風(fēng)溫與風(fēng)量,進(jìn)入德國(guó)伯利休斯公司RMC51/26/435礦渣立磨,在熱風(fēng)爐工藝生產(chǎn)線系統(tǒng)獨(dú)立試運(yùn)行中(即空燒),燃燒這種無(wú)煙煤產(chǎn)生熱風(fēng),還沒(méi)有顯現(xiàn)出突出的缺陷,不論是熱風(fēng)爐燃燒溫度和出口溫度,還是爐膛氣氛,爐膛壓力以及爐膛出渣,都基本上達(dá)到設(shè)計(jì)要求,但是立磨一旦聯(lián)動(dòng)生產(chǎn)后,立磨強(qiáng)大的抽風(fēng)能力造成爐膛負(fù)壓直線上升,爐膛負(fù)壓達(dá)到300pa~500pa,熱風(fēng)爐爐膛溫度出現(xiàn)急劇下降,有時(shí)出現(xiàn)甚至爐膛火焰被抽滅的現(xiàn)象,在立磨調(diào)整到正常的工作負(fù)壓后,熱風(fēng)爐仍不能承受如此負(fù)壓,而出現(xiàn)火焰被抽至熱風(fēng)管內(nèi)燃燒,出口溫度達(dá)到1200℃左右,而且熱風(fēng)爐出口部位大量結(jié)焦與結(jié)灰,爐渣燒失量達(dá)到20%左右,出現(xiàn)嚴(yán)重的不完全燃燒現(xiàn)象,熱風(fēng)爐不得不被迫停下整改,工藝流程如下:
經(jīng)過(guò)反復(fù)研究,整個(gè)工藝生產(chǎn)線之中,除《雙旋流煤粉燃燒器》、《高效節(jié)能型擴(kuò)散式噴煤燃燒爐(熱風(fēng)爐)》是極其關(guān)鍵設(shè)備之外,其它設(shè)備與電氣產(chǎn)品均為常規(guī)設(shè)備,我們除對(duì)一、二次風(fēng)機(jī)改為變頻電機(jī),嚴(yán)格一次風(fēng)、二次風(fēng)配比,重點(diǎn)對(duì)上述熱工設(shè)備進(jìn)行整改。
2.設(shè)計(jì)與整改:
2.1 煤粉燃燒器:
首先整改《雙旋流煤粉燃燒器》,其工藝原理圖如下:
如圖:雙旋流煤粉燃燒器是一種熱風(fēng)爐用新型煤粉燃燒器,但是燃用無(wú)煙煤時(shí),由于旋轉(zhuǎn)角度不足,我們專門(mén)研制適用廣東無(wú)煙煤的擴(kuò)散式穩(wěn)焰器后,使用效果非常明顯,火焰角度增大,前爐膛火焰明顯提高,特別火焰回流區(qū)增強(qiáng),未燃燼的固定碳粒子能迅速回流至負(fù)壓區(qū)。煤粉燃燼率有所提高。
2.2 無(wú)煙煤專用爐體結(jié)構(gòu):
對(duì)于《高效節(jié)能型擴(kuò)散式噴煤燃燒爐(熱風(fēng)爐)》進(jìn)行改造是極其復(fù)雜的設(shè)計(jì)與計(jì)算過(guò)程。
該煤粉爐本身就是一個(gè)非常先進(jìn)的工業(yè)爐,它采用國(guó)際流行的非NOx燃燒,CO2重新回流,高溫一次風(fēng)加熱,空氣分級(jí)與低O2燃燒等技術(shù),整個(gè)爐膛分成兩部分組成,即前部分嚴(yán)格控制較小的過(guò)??諝庀到y(tǒng)組成還原區(qū),有意識(shí)產(chǎn)生煤粉氣化,即CO、H2、CH4等可燃?xì)怏w,第二部分由空氣分級(jí)技術(shù)組成氧化區(qū),產(chǎn)生大量的放熱反應(yīng),組成合格的風(fēng)溫與風(fēng)量,如圖:
但是在實(shí)際生產(chǎn)之中,對(duì)這種廣東無(wú)煙煤研究不深,特別揮發(fā)份太小,產(chǎn)生可燃?xì)怏w效果不明顯,還原氣氛不能很快形成,加之熱風(fēng)爐內(nèi)氣流速度太快,負(fù)壓太大,形成爐體前部分溫度迅速下降,而造成大量未燃燼的煤粉進(jìn)入熱風(fēng)管,加之廣東無(wú)煙煤硫的含量很高,達(dá)3~4%,而且灰渣熔點(diǎn)很低,約在1000℃~1100℃之間,爐渣基本成為熔化狀態(tài),中控稍不留意,很易造成爐膛結(jié)焦,與立磨聯(lián)動(dòng)生產(chǎn)后,由于無(wú)煙煤燃燒自身特點(diǎn),表現(xiàn)如下三個(gè)方面:第一、不像煙煤那樣,真正做到徹底燃燼(煙煤燃燼率可達(dá)到99%)。第二、無(wú)煙煤固有的后燃現(xiàn)象較嚴(yán)重(即火焰跑到熱風(fēng)管燃燒);第三、爐膛點(diǎn)火速度不如煙煤那樣容易,針對(duì)上述情況,我們對(duì)爐體結(jié)構(gòu)進(jìn)行二個(gè)方面的改進(jìn),第一、改進(jìn)出渣擋火墻的結(jié)構(gòu),便于出渣。第二、通過(guò)計(jì)算適當(dāng)?shù)募娱L(zhǎng)加高爐體的混合室,避免爐渣進(jìn)入熱風(fēng)管,以適應(yīng)無(wú)煙煤后燃的固有特性。減少無(wú)煙煤不完全燃燒的現(xiàn)象,提高燃煤的燃盡率。通過(guò)改造后,原煤的燃盡率達(dá)到99%,爐渣為灰白色的粉狀物,熱工效率達(dá)到95%以上。
2.3 嚴(yán)格控制煤粉細(xì)度:
對(duì)于無(wú)煙煤煤粉細(xì)度顯得更為重要。其細(xì)度要比煙煤要求更嚴(yán),一般控制煤粉細(xì)度為80目(80um,篩余≤30%),但不能太細(xì),否則機(jī)械磨損與電耗無(wú)限上升。
2.4 適當(dāng)控制原煤水份:
對(duì)于原煤水份。特別是外來(lái)水過(guò)多。如大于10%以后對(duì)原煤的輸送與計(jì)量、貯存都很不利,會(huì)帶來(lái)很多麻煩。實(shí)踐證明,煤中的外來(lái)水含量在3%左右最好。煤粉攜帶少量水份遇到回流過(guò)來(lái)的高溫乏氣。這部分外來(lái)水立即變?yōu)樗魵馀c無(wú)煙煤一起進(jìn)入爐膛。對(duì)于無(wú)煙氣燃燒的穩(wěn)定與生產(chǎn)可燃?xì)怏w很有好處。
2.5 加強(qiáng)和提高送煤一次風(fēng)機(jī)的送粉溫度:
原一次送煤風(fēng)機(jī)送煤粉溫度是來(lái)自熱風(fēng)爐余熱的空氣,干燥回風(fēng)管。我們采取全開(kāi)閥門(mén)開(kāi)度,增加送煤粉空氣量(O2<5%左右),一則提高一次送煤風(fēng)機(jī)的溫度,進(jìn)一步強(qiáng)化燃燒效果;二則通過(guò)分段燃燒效果,盡力減少NOX的產(chǎn)生和過(guò)??諝馕眨é痢?.05∽1.1)。
2.6 總結(jié):
經(jīng)過(guò)整改后,我們基本上解決燃燒無(wú)煙煤的熱風(fēng)爐在試產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的一系列問(wèn)題,至2005年2月份與立磨聯(lián)動(dòng)運(yùn)行以來(lái),熱風(fēng)爐適應(yīng)了立磨特性,立磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量與質(zhì)量均已達(dá)標(biāo),其臺(tái)時(shí)產(chǎn)量還超過(guò)原定設(shè)計(jì)指標(biāo)。
3. 燃用無(wú)煙煤熱風(fēng)爐與立磨聯(lián)動(dòng)生產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn):
3.1 嚴(yán)格控制無(wú)煙煤進(jìn)廠的水份與雜質(zhì):
原煤進(jìn)廠時(shí)要嚴(yán)把第一道關(guān):即原煤的外來(lái)水份太高,不要進(jìn)廠,煤中的雜質(zhì)如鐵塊、破布、煤矸石太多不能進(jìn)廠。原煤進(jìn)廠必須即時(shí)進(jìn)庫(kù),不能堆放于露天,讓雨水進(jìn)入煤中。
3.2 準(zhǔn)備好一定量的柴油:
柴油自動(dòng)化點(diǎn)火系統(tǒng)用于熱風(fēng)爐點(diǎn)火升溫,是必不可少的環(huán)節(jié)之一,而煙煤在徹底掌握點(diǎn)火技術(shù)后,可不用柴油。點(diǎn)火用少量木材即可點(diǎn)燃,可為企業(yè)減少熱風(fēng)爐運(yùn)行成本。
3.3 嚴(yán)格控制爐膛溫度1100℃±50℃:
聯(lián)動(dòng)運(yùn)行時(shí)嚴(yán)格控制噴煤量和一次風(fēng)、二次風(fēng)的比例,掌握好熱風(fēng)爐出口溫度,即時(shí)用冷風(fēng)閥配風(fēng)產(chǎn)生合格的風(fēng)溫與風(fēng)量進(jìn)入立磨。
3.4 熱風(fēng)爐即時(shí)排渣:
因煤粉燃燒后,必定要產(chǎn)生一定量的爐渣,這部分的爐渣一定即時(shí)排除,否則會(huì)造成熱風(fēng)爐容積變少,從而避免因不能及時(shí)排渣而造成熱風(fēng)爐結(jié)焦等現(xiàn)象發(fā)生。
3.5 嚴(yán)格中控操作制度:
由于我國(guó)引進(jìn)德國(guó)等國(guó)的礦渣立磨,各自特點(diǎn)不同,我國(guó)的大部分工程技術(shù)人員對(duì)由這種立磨生產(chǎn)礦渣微粉工藝也不很熟,了解不夠,缺乏生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn),特別是熱風(fēng)爐與立磨聯(lián)動(dòng)時(shí),中控操作不當(dāng),也會(huì)引起熱風(fēng)爐更難管理與操作。甚至操作失敗。因此,立磨在聯(lián)動(dòng)時(shí)也應(yīng)做到:第一、適當(dāng)調(diào)節(jié)立磨噴口環(huán)的間隙,間隙過(guò)大熱風(fēng)爐負(fù)壓過(guò)大,易把熱風(fēng)爐火焰拉長(zhǎng),力爭(zhēng)在滿足設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的前提,控制噴口環(huán)的間隙,第二、預(yù)熱立磨后開(kāi)始投料時(shí),主排風(fēng)機(jī)前閥門(mén)開(kāi)度與截止閥開(kāi)度應(yīng)盡量做到與投料量同步逐漸增加,以保證熱風(fēng)爐的煤燃燒氣氛穩(wěn)定爐膛溫度,立磨的工業(yè)生產(chǎn)特性是大風(fēng)大料生產(chǎn)。第三、循環(huán)風(fēng)量盡可能全開(kāi),以穩(wěn)定爐膛負(fù)壓,增加熱量循環(huán)利用。第四、注意觀察熱風(fēng)爐燃燒情況,及時(shí)調(diào)節(jié)一次風(fēng)、二次風(fēng)配風(fēng)量,以及喂煤量穩(wěn)定爐內(nèi)氣氛與溫度,以達(dá)到完全燃燒。以上四點(diǎn)是影響熱風(fēng)爐燃燒效果的重要方面。
4.結(jié)論:
綜上所述,通過(guò)上述所采取的措施和嚴(yán)格操作管理制度,燃用廣東產(chǎn)的當(dāng)?shù)責(zé)o煙煤熱風(fēng)爐配合德國(guó)Polysius立磨,在生產(chǎn)礦渣微粉的生產(chǎn)線中,只要努力找好各機(jī)臺(tái)的平衡點(diǎn),控制好爐膛溫度與爐內(nèi)負(fù)壓,是完全可行的。由于在南方地區(qū)無(wú)煙煤的價(jià)格遠(yuǎn)低于煙煤(大約每噸便宜250元),在適宜了無(wú)煙煤的燃燒技術(shù)后,以每噸干渣耗標(biāo)煤20kg計(jì),每年可為企業(yè)節(jié)約煤耗約300萬(wàn)元,熱風(fēng)爐當(dāng)年投資即可當(dāng)年收回全部成本,該熱風(fēng)爐系統(tǒng)將給企業(yè)帶來(lái)較大的社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益。
作者:呂復(fù)(1980.2-)工程師,長(zhǎng)期從事工業(yè)窯爐熱工自動(dòng)化控制設(shè)計(jì)與生產(chǎn)。
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郵編:430074
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