窯尾氣動密封裝置的改進

我廠2條1000t/d新型干法生產(chǎn)線的回轉(zhuǎn)窯窯尾均采用帶氣缸的軸向氣動密封形式,自使用以來,頻繁出現(xiàn)摩擦片掉落的情況,致使密封處經(jīng)常出現(xiàn)寬度約為5~10cm左右的縫隙,大量冷風漏進窯尾,有時掉下的摩擦片還砸壞部分氣缸,使整個密封裝置失效,影響兩條生產(chǎn)線的正常生產(chǎn)。  
  
改進前氣動密封裝置見圖1,氣動密封屬帶氣缸的軸向密封形式,當0.1~1MPa的壓縮空氣經(jīng)進氣環(huán)形管進入各氣缸時,氣缸的閥桿伸長,伸長后的閥桿抵上支撐板。由于氣缸與活動圈是固定聯(lián)接的,故充氣氣缸將活動圈向窯尾方向推進,使固定在活動圈上的固定摩擦片與轉(zhuǎn)動摩擦片緊緊接觸,從而完成密封過程。  
  
圖1 改進前氣動密封裝置示意圖  
  
轉(zhuǎn)動摩擦片結(jié)構(gòu)見圖2,與法蘭之間是用螺釘聯(lián)接固定的,運行中,螺釘常被剪斷。我們分析:一是兩摩擦片間摩擦力較大,螺釘本身強度不夠;二是摩擦片的孔距存在著加工誤差,導致裝配摩擦片時有的螺釘能吃上力,而有的螺釘則受力較小,因而固定摩擦片用的4個螺釘不一定都能發(fā)揮有效作用,當摩擦片受熱膨脹或變形時更是如此。我們發(fā)現(xiàn),凡是掉落過的摩擦片,重新裝上后更易掉落。我們認為4個螺釘固定摩擦片的總強度不足,螺釘易被剪斷。   
  
圖2 改進前轉(zhuǎn)動摩擦片?