煤磨熱風(fēng)爐煅燒混合煤的嘗試

1998年我廠為3號(hào)回轉(zhuǎn)窯和分解爐燒無(wú)煙煤而新配套4號(hào)無(wú)煙煤煤粉制備系統(tǒng)。為保證烘干的需要,在煤磨旁邊也同時(shí)建造了一個(gè)燒煙煤的熱風(fēng)爐。為降低土建投資,煤粉制備系統(tǒng)利用了原拆除的立窯系統(tǒng)廠房,熱風(fēng)爐用的煙煤需從約200m遠(yuǎn)的2號(hào)煙煤制備系統(tǒng),利用1臺(tái)功率為110kW、20m3空壓機(jī)通過(guò)1臺(tái)Φ1000mm×4300mm單倉(cāng)泵送至熱風(fēng)爐煙煤粉倉(cāng)。煤粉輸送距離遠(yuǎn)、耗氣量大,加重了回轉(zhuǎn)反吹袋式除塵器的收塵負(fù)荷。并且輸送過(guò)程中煤粉經(jīng)氣化,處于懸浮狀態(tài),煙煤粉篩余>12%、水分>2%,粗濕易堵,下煤量難以控制,穩(wěn)定性差,熱風(fēng)爐的風(fēng)溫難以控制,直接影響了煤磨的產(chǎn)質(zhì)量。  
  
我廠3號(hào)窯分解爐燒混合煤(無(wú)煙煤與煙煤比例為7∶3),其煤粉倉(cāng)與熱風(fēng)爐煤粉倉(cāng)僅相隔0.5m,2001年3月我們對(duì)熱風(fēng)爐燒混合煤進(jìn)行了嘗試。  

1 可行性分析 

   
1.1 混合煤的可燃性分析 
  
混合煤著火溫度約450~600℃;揮發(fā)分>8%、灰分<18%、煤粉篩余<5.0%和水分<3.5%。我廠在立波爾窯上燒無(wú)煙煤已取得了成功,而熱風(fēng)爐基本具備了立波爾窯上的條件。 

1.2 混合煤的流動(dòng)性測(cè)試 
  
流動(dòng)性好將保證給煤穩(wěn)定。在煤粉篩余<5.0%和水分<3.5%的條件下,經(jīng)測(cè)試,混合煤粉的自然堆積角約為29°,當(dāng)其堆積角>45°時(shí)具有較好的流動(dòng)性。 

1.3 現(xiàn)場(chǎng)工藝技術(shù)及操作條件分析 
  
3號(hào)窯分解爐用的混合煤粉可直接用1根溜管送至熱風(fēng)爐煤粉倉(cāng),由于該煤粉的篩余<3.0%,比立波爾窯上用的煤粉要細(xì),理論上有更好的可燃性,工藝技術(shù)條件基本具備。 

2 工藝及設(shè)備改進(jìn) 

  熱風(fēng)爐供煤系統(tǒng)工藝改進(jìn)前后見(jiàn)圖1。 
   

圖1 熱風(fēng)爐供煤系統(tǒng)工藝流程 
  1.給粉機(jī)雙向閥門(mén);2.GF1.5型給粉機(jī);3.離心風(fēng)機(jī)9-19№4A;4.雙管螺運(yùn)機(jī);5.煤粉攪拌;6.荷重傳感器BHR-4;7.吹堵管;8.Φ200球閥;9.軟聯(lián)接接頭(1~6為改造前狀況;7~9為改造后增加) 

1)從分解爐煤粉倉(cāng)接1根角度約為60°的溜管至熱風(fēng)爐煤粉倉(cāng),為不影響分解爐煤粉倉(cāng)的稱(chēng)重計(jì)量,溜管中部將舊的滌綸收塵布袋用鐵絲扎緊作為軟聯(lián)接接頭,再安裝1個(gè)Φ200的球閥來(lái)控制關(guān)啟。 
  
2)GF1.5型給粉機(jī)原輸送煙煤時(shí)下煤就不易控制,給粉機(jī)的電動(dòng)機(jī)為Y112M-6/2.2kW,用變頻器控制。由于下料不穩(wěn),電動(dòng)機(jī)時(shí)而在高頻運(yùn)行,時(shí)而在低頻運(yùn)行,若長(zhǎng)時(shí)間在低頻運(yùn)行,經(jīng)常造成給粉機(jī)跳停,影響熱風(fēng)爐的正常運(yùn)行?;旌厦悍塾懈玫牧鲃?dòng)性,給煤量將更大,為保證給粉機(jī)的正常運(yùn)行,將給粉機(jī)電動(dòng)機(jī)改為Y132S-8/2.2kW,保證電動(dòng)機(jī)在變頻器安全運(yùn)行頻率運(yùn)行。 
  
3)因煙煤易堵難以輸送,投產(chǎn)之初已將原9-19№4A/3kW,Q=1410m3/h、P=3500Pa風(fēng)機(jī)更換為9-19№5A/7.5kW,Q=3160m3/h、P=5300Pa風(fēng)機(jī),增加風(fēng)量及風(fēng)壓。混合煤的著火點(diǎn)高,其完全燃燒需時(shí)間長(zhǎng),更有必要加大風(fēng)量與風(fēng)速來(lái)保證其完全燃燒,并在進(jìn)風(fēng)口加裝調(diào)節(jié)用閥門(mén)以調(diào)節(jié)風(fēng)量。 

3 調(diào)試運(yùn)行 

   
3.1 初期點(diǎn)火 
  往熱風(fēng)爐煤粉倉(cāng)送部分煙煤,先以煙煤助燃升溫,在煙煤倉(cāng)即將燒空時(shí),開(kāi)啟從分解爐煤粉倉(cāng)接的溜管球閥,調(diào)節(jié)給粉機(jī)的給煤量,逐漸過(guò)渡到煅燒混合煤。 
3.2 暴露出的問(wèn)題 
  
1)熱風(fēng)爐正常出口溫度控制在650℃?;旌厦涸谕耆紵螅S著加煤量的細(xì)微調(diào)整,熱風(fēng)爐的出口溫度急劇升高至900℃以上,造成爐溫太高。 
  
2)當(dāng)供風(fēng)不足時(shí),熱風(fēng)爐混合室無(wú)法形成良好的火焰形狀,此時(shí)煤粉在燃燒室內(nèi)不完全燃燒,形成較多的爐渣。 
  
3)當(dāng)煤粉水分過(guò)大時(shí),其燃燒更不完全,形成較多的爐渣,造成煤粉的浪費(fèi)。并且水分大流動(dòng)性極差,易結(jié)堵。 

3.3 采取措施 
  
1)在煤粉過(guò)細(xì)時(shí),只要細(xì)調(diào)變頻器的頻率即會(huì)造成給粉機(jī)給粉的較大波動(dòng),難以控制。后通過(guò)關(guān)小給粉機(jī)上的閥門(mén)開(kāi)度,即減少下料口的面積,可實(shí)現(xiàn)喂煤的穩(wěn)定性,保證爐溫。 
  
2)經(jīng)常觀察熱風(fēng)爐燃燒器火焰的形狀,調(diào)節(jié)給粉機(jī)鼓風(fēng)機(jī)的進(jìn)風(fēng)閥門(mén),保證煤粉在熱風(fēng)爐內(nèi)完全燃燒。 
  
3)嚴(yán)格控制煤粉的水分。在溜管上部接一吹氣管進(jìn)行吹堵,同時(shí)在熱風(fēng)爐煤粉倉(cāng)下側(cè)安裝一電振器,保證煤粉在溜管內(nèi)的暢通。 
  
通過(guò)一段時(shí)間的調(diào)整,混合煤在熱風(fēng)爐上的試燒取得了成功,實(shí)踐證明,燒混合煤比煙煤更易控制,用煤量還少。 

4 收塵工藝改造 

在4號(hào)煤磨制備系統(tǒng)中,所有輸送設(shè)備的收塵均靠1臺(tái)反吹袋式除塵器。考慮到收下的煤塵粗、水分較大,不敢將其送入分解爐煅燒,而送入窯內(nèi)煅燒又受到廠房的限制,當(dāng)時(shí)唯一的出路是將其通過(guò)提升機(jī)進(jìn)原煤倉(cāng),經(jīng)磨頭圓盤(pán)秤送入磨內(nèi)粉磨,這樣又造成二次揚(yáng)塵。 
  
熱風(fēng)爐燒混合煤后,在不影響輸送工藝的前提下,在收塵煤倉(cāng)下加裝1臺(tái)給粉機(jī),將熱風(fēng)爐煤粉倉(cāng)下的風(fēng)機(jī)后移,兩臺(tái)給粉機(jī)共用該風(fēng)機(jī),給粉機(jī)用變頻器通過(guò)切換開(kāi)關(guān)進(jìn)行切換共用(見(jiàn)圖2),將收塵煤粉送入熱風(fēng)爐燒。在收塵煤粉燒完后,使用熱風(fēng)爐煤粉倉(cāng)中混合煤。不但收塵煤在熱風(fēng)爐可燒,而且下煤量更易控制,爐溫穩(wěn)定。 
   

5 試燒操作體會(huì) 

  
1)嚴(yán)格控制水分,保證煤粉較好的流動(dòng)性及完全燃燒,減少用煤量及少形成爐渣。 
  
2)在保證爐溫及煤粉完全燃燒的前提下,盡量關(guān)小給粉機(jī)風(fēng)機(jī)的開(kāi)度,節(jié)約用煤。 
  
3)點(diǎn)火初期先關(guān)閉入煤磨熱風(fēng)蝶閥,等爐溫正常后逐漸加大蝶閥開(kāi)度。 
  
4)在爐溫超高時(shí),一是減少下煤量,二是打開(kāi)爐門(mén)進(jìn)冷風(fēng)進(jìn)行調(diào)節(jié)。 
  
5)雖然收下的煤粉粗和水分大,但從嘗試結(jié)果證明效果更好,爐溫更穩(wěn)定,燃燒形成的爐渣更少。說(shuō)明我們對(duì)無(wú)煙煤的認(rèn)識(shí)還不足,制備的煤粉水分、細(xì)度等指標(biāo)控制范圍有待于進(jìn)一步的嘗試和摸索。 
  
6)原設(shè)計(jì)的熱風(fēng)爐燃燒器是用來(lái)燒煙煤的,我廠已委托南京院對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)。同時(shí)將其推廣到原料烘干中卸磨熱風(fēng)爐的試燒。 

6 效益 

  
1)基本免去用單倉(cāng)泵送煙煤,減輕了除塵器的收塵負(fù)荷,提高了收塵效率。 
  
2)減少了煤粉的二次揚(yáng)塵,改善了煤粉制備系統(tǒng)的環(huán)境。 
  
3)基本擺脫了依靠單倉(cāng)泵送煤,完全自給自足,緩解了生產(chǎn)壓力,提高了設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)率。 
  
4)不用單倉(cāng)泵送煙煤,減少了用電成本。 
  
5)目前煙煤、無(wú)煙煤的差價(jià)是90元/t,用混合煤,降低了生產(chǎn)成本。 
  
6)收下的煤粉直接送入熱風(fēng)爐燃燒,相對(duì)提高了煤磨的產(chǎn)量,節(jié)約了電耗。 
  后3項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益合計(jì),1年約降低成本11.5萬(wàn)元。 

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