用易磨砂巖配料防止窯內(nèi)結(jié)蛋
1 結(jié)蛋原因分析
結(jié)蛋期間曾多次對大蛋樣品進(jìn)行化學(xué)分析,發(fā)現(xiàn)其中除SO3有時稍偏高在1.0%左右外,熟料率值波動基本無規(guī)律可言,見表1。
日期 | 樣品 | 化學(xué)成分/% | 率值 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | SO3 | fCaO | KH | KH- | n | P | ||
10-20 | 熟料 | 23.32 | 5.27 | 3.05 | 65.56 | 1.83 | 0.74 | 1.96 | 0.855 | 0.825 | 2.80 | 1.73 |
大蛋 | 22.08 | 5.34 | 3.73 | 63.50 | 2.05 | 0.80 | 4.25 | 0.863 | 0.794 | 2.43 | 1.43 | |
10-26 | 熟料 | 22.42 | 5.48 | 3.05 | 66.35 | 1.94 | 0.70 | 2.96 | 0.896 | 0.849 | 2.63 | 1.80 |
大蛋 | 24.00 | 4.69 | 3.28 | 65.96 | 1.86 | 0.66 | 5.02 | 0.849 | 0.775 | 3.01 | 1.43 | |
11-27 | 熟料 | 23.21 | 5.27 | 3.62 | 63.97 | 1.80 | 0.96 | 2.00 | 0.831 | 0.800 | 2.61 | 1.45 |
大蛋 | 24.56 | 4.76 | 4.29 | 61.98 | 1.68 | 1.06 | 3.89 | 0.765 | 0.709 | 2.71 | 1.11 | |
12-18 | 熟料 | 22.64 | 5.20 | 3.16 | 65.08 | 1.65 | 0.89 | 1.55 | 0.874 | 0.849 | 2.71 | 1.65 |
大蛋 | 22.64 | 4.76 | 3.84 | 64.92 | 1.60 | 0.96 | 4.52 | 0.879 | 0.808 | 3.06 | 1.23 |
我公司石灰石、硫酸渣、粉煤灰及煤來源單一穩(wěn)定,其化學(xué)成分見表2。為了找到結(jié)蛋的原因,我們將結(jié)蛋期間的原燃料及生料委托省水泥質(zhì)檢站和國家水泥質(zhì)檢中心,進(jìn)行了K、Na、S、Cl含量的測定,測定結(jié)果見表3。
原燃料 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO |
---|---|---|---|---|---|
石灰石 | 3.88 | 0.65 | 0.28 | 51.67 | 2.12 |
砂巖 | 67.08 | 13.16 | 6.10 | 1.90 | 2.28 |
硫酸渣 | 25.38 | 1.27 | 51.37 | 5.26 | 1.98 |
粉煤灰 | 55.42 | 23.67 | 10.40 | 3.49 | 1.11 |
煤灰 | 55.87 | 23.67 | 11.30 | 2.22 | 2.05 |
原燃料 | K2O | Na2O | SO3 | Cl- |
---|---|---|---|---|
石灰石 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | |
砂巖 | 0.67 | 0.30 | 0.08 | |
硫酸渣 | 0.87 | 0.41 | 2.14 | |
粉煤灰 | 0.85 | 0.28 | 0.46 | |
原煤 | 0.22 | 0.11 | 全硫0.62 | |
生料 | 0.43 | 0.10 | 0.48 | 0.007 |
由表3可見,原燃料中有害成分基本在控制范圍,不是引起結(jié)蛋的原因。那么是不是跑煤或原料不穩(wěn)定導(dǎo)致的呢?我廠原煤來源比較穩(wěn)定,質(zhì)量較好,灰分在22.64%左右,揮發(fā)分在27.86%左右,無論從現(xiàn)場觀察還是生產(chǎn)數(shù)據(jù)均表明這不是一個主要原因;另外一個影響因素就是生料成分,但結(jié)蛋前后生料3率值合格率一直都在50%~60%之間,而以前未出現(xiàn)結(jié)蛋現(xiàn)象。在結(jié)蛋期間,我們試圖通過調(diào)整生料率值和生料煤粉的細(xì)度來降低結(jié)蛋的次數(shù),但效果不明顯。值得一提的是結(jié)蛋期間降低系統(tǒng)溫度,結(jié)蛋有所好轉(zhuǎn),但熟料fCaO較高,甚至跑黃料,為了杜絕黃料的產(chǎn)生,我們把熟料飽和比由控制0.88±0.02調(diào)整為0.86±0.02,結(jié)果料子明顯偏軟,預(yù)熱器結(jié)皮堵塞,窯內(nèi)長厚窯皮,通風(fēng)不良,直接影響了熟料的質(zhì)量。為此,我們進(jìn)行了生料200μm篩孔篩余物化學(xué)成分的測定,測定結(jié)果見表4。
時間 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO |
---|---|---|---|---|---|
2001-08~12 | 36.81 | 2.31 | 1.47 | 30.12 | 1.62 |
2002-02~06 | 19.66 | 1.30 | 1.13 | 41.43 | 1.80 |
從表4可看出,結(jié)蛋較頻繁的8~12月生料200μm篩孔篩余物中SiO2含量明顯升高。
從大蛋外觀來看,屬細(xì)小粉末聚結(jié),當(dāng)冷卻后在極短的時間內(nèi)體積膨脹粉化??赡艿脑蚴牵蟮?A target=_blank>內(nèi)存在較高的結(jié)晶SiO2,煅燒時難以化合完全,在結(jié)晶SiO2周圍形成了一層β-C2S礦巢,當(dāng)冷卻后晶型轉(zhuǎn)變?yōu)棣?C2S,體積膨脹,致使塊狀物粉化。大蛋內(nèi)可能不含或含有極少的C3S,說明液相出現(xiàn)極少或時間極短,未使C2S進(jìn)一步與CaO反應(yīng)生成C3S。
大蛋出現(xiàn)位置為窯筒體二檔至窯尾部分,此處屬于熟料燒成的固相反應(yīng)帶。固相反應(yīng)通過無液相間分子的滲透替換完成,物質(zhì)結(jié)構(gòu)的缺陷是固相反應(yīng)得以進(jìn)行的主要原因。在固相反應(yīng)帶,CaO與SiO2之間由于晶體缺陷而反應(yīng)生成大量的C2S,晶體缺陷較大的物質(zhì)發(fā)生固相反應(yīng)放熱后,就有可能出現(xiàn)多礦物低共融點(diǎn),提早出現(xiàn)液相,而晶體結(jié)晶完整粗大的礦物難以煅燒,致使燒成帶fCaO偏高,從而形成物料易燒性不一樣。
通過分析,初步確定砂巖的不穩(wěn)定是導(dǎo)致結(jié)蛋的主要原因。因受地理環(huán)境及需求量增大因素的影響,砂巖供應(yīng)礦點(diǎn)較多,供應(yīng)量品位及結(jié)晶狀況也參差不齊。當(dāng)時我公司共有6家砂巖供應(yīng)礦點(diǎn),砂巖情況見表5。
礦點(diǎn) | 小北冶 | 柳條峪 | 趙林 | 黃花店 | 郭家臺 | 潘家溝 |
SiO2含量 | 82.04 | 65.48 | 67.82 | 73.20 | 75.60 | 66.48 |
結(jié)晶情況 | 結(jié)晶粗大、質(zhì)地較硬,難磨 | 結(jié)晶粗大、質(zhì)地較硬,難磨 | 質(zhì)地疏松,易磨 | 結(jié)晶粗大、質(zhì)地較硬,難磨 | 質(zhì)地疏松,易磨 | 質(zhì)地疏松,易磨 |
從我公司配料情況來看,生料中有相當(dāng)數(shù)量的粉煤灰、砂巖組分。粉煤灰由高溫煅燒而成,因此玻璃體含量較高,從結(jié)構(gòu)上講,玻璃體為微小晶體,晶格排列不整齊,因此較易發(fā)生固相反應(yīng),生成大量的C2S,放熱,并在溫度升高時,由于其自身發(fā)粘等特性而集結(jié)。而砂巖(結(jié)晶粗大的)礦物多以晶體存在,晶格排列整齊、穩(wěn)定性較好,因而不易發(fā)生固相反應(yīng)。
在配料中,當(dāng)粉煤灰與砂巖配比接近時,晶體缺陷較大的礦物大部分與CaO反應(yīng),生成C2S,而具有完整晶型的礦物在同等溫度下卻不易反應(yīng)。從而造成部分過燒,部分欠燒。過燒部分由于液相出現(xiàn)早集結(jié)成球,而欠燒部分只有在強(qiáng)高溫下方開始反應(yīng),從而造成窯前fCaO較難控制,這種情況在煅燒中表現(xiàn)為后面長皮、結(jié)蛋,而前面fCaO較高。
2 改進(jìn)措施
2.1 剔除硬質(zhì)砂巖,改用易磨性好的砂巖
在采取措施前,檢查生料磨級配時,發(fā)現(xiàn)磨內(nèi)有部分大小如拳頭的石頭球。后經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)其為柳條峪砂巖,通過對各礦點(diǎn)砂巖進(jìn)行全面分析后,剔除了小北冶、柳條峪和黃花店礦點(diǎn),從而保證了原料易磨性的一致。通過分析生料200μm篩孔篩余物中SiO2含量明顯減小。
2.2 降低出磨生料的細(xì)度
出磨生料細(xì)度80μm篩篩余<9.0%,提高SiO2表面活性,使砂巖與粉煤灰中的SiO2易燒性一致。
2.3 控制煤粉細(xì)度
煤粉細(xì)度由80μm篩篩余≤11.0%改為6%~8%。
2.4 優(yōu)化燒成系統(tǒng)操作參數(shù)
在采取上述措施基礎(chǔ)上,降低系統(tǒng)溫度,特別是窯尾溫度由原來的1020℃降為950℃。同時,降低入窯煤粉的風(fēng)速,提高二次風(fēng)溫,拉出煤管,使煤粉與二次風(fēng)提前接觸,使火焰不易拉長,增大內(nèi)風(fēng)減少外風(fēng),促進(jìn)風(fēng)煤混合,提高煅燒溫度。
3 效果
采取上述措施后結(jié)蛋次數(shù)明顯減少,產(chǎn)質(zhì)量有了較大提高,月產(chǎn)量達(dá)3萬t以上,質(zhì)量也較穩(wěn)定,熟料產(chǎn)質(zhì)量對比見表6。
時間 | 化學(xué)成分/% | 熟料率值 | 抗壓強(qiáng)度/MPa | 產(chǎn)量 /萬t | 結(jié)蛋 次數(shù) | fCaO合格率 /% | |||||||||
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | fCaO | KH | KH- | n | P | 3d | 28d | ||||
2001-08~12 | 22.62 | 4.70 | 3.32 | 64.46 | 2.53 | 1.93 | 0.877 | 0.847 | 2.83 | 1.42 | 18.0 | 48.9 | 13.22 | 150 | 47 |
2002-02~06 | 22.93 | 4.87 | 3.05 | 64.18 | 2.58 | 1.27 | 0.879 | 0.858 | 2.83 | 1.59 | 27.1 | 59.2 | 15.07 | 5 | 85 |
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