燃燒器澆注料損毀原因與改進措施
1.1 耐熱鋼扒釘材質與焊接質量問題
1)燃燒器的工作環(huán)境溫度高,襯體表面溫度可以達到1 500以上,耐熱鋼扒釘如果耐高溫性不好,會很快氧化,并造成其強度降低,導致澆灃料脫落。扒釘膨脹產生的應力也會破壞澆注料的結構一另外,扒釘表面無防氧化和防膨脹處理,加劇了上述不利影響。幾種耐熱鋼的熔點和臨界氧化溫度見表l。
2)施工前未對燃燒器表面清理和除銹,影響扒釘?shù)暮附淤|量,在使用過程中扒釘開焊導致耐火澆注料脫落;焊接不認真,或扒釘與燃燒器鋼結構表面接觸面積太小也會使扒釘焊接不牢。
3)扒釘?shù)闹睆健⒊叽缫约芭帕蟹绞讲缓侠頃r,也影響澆注料的施工質量和使用效果。1.2耐火澆注料施工的影響
1)施工時澆注空間小,施工人員往往存拌料時加入較多的水,以使?jié)沧⒘暇哂休^好的流動性,但增加了耐火材料襯體中的氣孔串,降低襯體的密實性,從而降低其強度(如果耐火澆注料為化學結合,加入過多的液體結合劑,會產生同樣不利的影響):反之,襯體振搗不密實,亦會縮短澆注料的使用壽命。
2)襯體厚度薄,澆注空間小,模具與燃燒器之間密布了許多扒釘,澆注振搗時,振動棒的操作極困難,操作不熟練或不認真,澆注料也會振搗不實。
3)澆注后,如果未經充分養(yǎng)護,由于襯體早期強度低、結構疏松,往往來不及燒結就已經損壞;襯體驟然升溫,有時還會炸裂。
4)冬季施工時,環(huán)境溫度低使結合劑(水合性)水化不完全或不水化,或者澆注體受凍,都會嚴重降低澆注料的強度或破壞其結構,從而影響使用效果。
1.3化學侵蝕
來自原燃料中的鉀、鈉、硫、氯等有害成分在高溫下形成含堿的硫酸鹽和氯化物,滲入到澆注料中卜了之發(fā)生化學反應生成鉀霞石(KAS2)、白榴石(KAS。)和正長石等礦物,產生膨脹,導致澆注料開裂和剝落。熟料中的含鈣化合物滲入到澆注料中生成低熔點的鈣長石(C。AS:)或鈣鋁黃長石(C:AS),導致其高溫強度和抗侵蝕性下降[3]
1.4磨損
使用多風道燃燒器的新型干法窯,由于二次風量多,人窯風速大,加之篦冷機與窯中心線偏置,人窯的二次風還伴有渦流運動,因此對燃燒器澆注料磨損十分嚴重。經過觀察,燃燒器頭部下端澆注料最先損壞,說明攜帶0
2ram砂塵的二次風進入回轉窯后將直接沖刷燃燒器澆注料頭部下端。另外,燃燒器設計不合理或有損傷,也會在其端部產生渦流,導致頭部澆注料損壞。
2.3做好施工前準備工作。確保施工連續(xù)進行
必須采用鐵制、安裝方便、尺寸準確的模具。澆注料要先用攪拌機(事先要清理干凈)干混2
3min,保證物料均勻,然后加水(或液體結合劑)攪拌2
3min.要按照澆注料使用要求嚴格控制加水量,并要根據(jù)環(huán)境溫度合理凋整,以保證有良好的施工性并凡小會影響其使用性能。拌好的澆注料要在其初凝之前HJ完,否則必須廢棄,澆注時要依次進行,全面細致,不能漏振,以澆注料達到密實、返漿為止。施工結束后必須要有充足的養(yǎng)護時間,待其完全硬化后方可脫模使用。
2.4注意升降溫速度
投人使用后,在條件允許的情況下,應緩慢升溫或降溫,注意維護。
3 應用
此澆注料經多家水泥廠應用,取得了滿意的效果。日前,在500
l 000t/d窯上已經使用12個月,在陜西堯柏水泥有限公司2 500t/cl干法窯NC一Ⅱ三風道燃燒器上,已經連續(xù)使用6個月以上,并且在檢修時只需更換頭部500mm左右澆注料即可,完全可以滿足沒備的連續(xù)、高效運轉,創(chuàng)造了可觀效益,同時也節(jié)約了部分材料費用。
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