提高φ4m×13m水泥磨產(chǎn)質(zhì)量幾點措施

我廠有2臺04m×1 3m水泥磨和N一2000型0一Set)a選粉機組成閉路粉磨系統(tǒng),主要生產(chǎn)P·C 32.5級水泥,成品篩余≤1.O%,比表面積≥350m2/kg,合格率均在90%以上。該系統(tǒng)于2003年I 1月正式投產(chǎn),運行半年后,磨機臺時產(chǎn)量一直徘徊在70t/h左右。 

1入磨物料配比     

人磨物料中,熟料:礦渣:粉煤灰:石膏為62:14:20:4。熟料粒度平均<16mm,最大<25mm。礦渣水分≤3.5%。 
2存在問題及解決措施 

2.1  一倉鋼球球徑偏大,兩倉粉磨能力不平衡     

兩個倉的磨音均較響,循環(huán)負荷率在200%左右,但出磨篩余較大,平均在30%左右(80“m篩)。對磨內(nèi)物料經(jīng)過多次分析和檢測,認為:一倉球徑偏大,二倉裝載量過大。投產(chǎn)初期水泥磨鋼球級配設(shè)計方案見.表1。 


     
解決措施:首先對2號磨進行調(diào)整實驗,先后分2次從一倉揀出90rr-m鋼球各3t,然后加入等量的φ60lnm鋼球。經(jīng)過2次調(diào)整,臺時產(chǎn)量提高到80t/h。隨后對1號磨也進行調(diào)整,達到了同樣的效果。同時停止對二倉補球,在運行了1年多后,二倉球面逐漸低于一倉,但臺時產(chǎn)量逐漸提高。至2005年2月2個磨機的臺時產(chǎn)量均已達到90t /h左右。此時的出磨篩余值也降至22%左右。調(diào)整前后的篩析曲線如圖l。 

 

2.2選粉機的處理風量偏小隨著臺時產(chǎn)量的提高,N一2000型0一Sepa選粉機選型偏小的矛盾明顯起來。由于喂料濃度達到4.5kg/m。左右,超過了最大喂料濃度2.5kg/m。的標準,選粉效率無法提高。而此時一、二、三次風已全部開放,再加大拉風就會造成成品細度跑粗。    解決措施:為減少通風阻力,將選粉機的一次風閥割除,減少此處的阻力,加大了選粉機的通風量,選;粉機內(nèi)積料現(xiàn)象明顯改善。其后又在出磨風管上開通,了一個0450mm的冷風閥,有效加大了選粉機的處理風量。選粉效率從30%提高到50%,臺時產(chǎn)量也提高到100t/h。2.3磨內(nèi)通風減弱    由于打開了冷風閥,選粉機的風量得到了改善,但磨內(nèi)通風卻受到了很大影響,出磨壓力從一2 000Pa下降到一300t)a,經(jīng)常出現(xiàn)過粉磨現(xiàn)象。     

解決措施:通過各方面分析,加大拉風和關(guān)閉冷風閥都不利于成品的質(zhì)量和產(chǎn)量的提高。我們發(fā)現(xiàn)煙囪帽離煙囪頂端只有240mm,空氣在頂端向四周排放的橫截面積只有1.5m。(S,=’rrDl。=3.14×2 x0.24.=1.507m。)。而煙囪的橫截面積為3.14m。(52=’rrR2=3.14×l=3.14m。)。由于5。<<5:,再加上空氣在經(jīng)過磨機和選粉機后溫度升高體積加大,在排空時受到的阻力很大。因此我們將尾排風機的煙囪帽進行了加高。改造后減少了系統(tǒng)阻力,達到了在保持原風速不變的情況下,提高風量加強磨內(nèi)通風的目的。改造示意如圖2。

   
    
改造后效果明顯,臺時產(chǎn)量進一步提高到105t/h,出磨壓力也從一3()0Pa提高到一600I)a左右。同時系統(tǒng)風機的運行電流平均下降了近lA,僅此一項每年可節(jié)約電量14.4萬kWh。     

改造前后煙囪帽結(jié)構(gòu)2.4輔機設(shè)備的輸送能力太小,由于磨機的設(shè)計能力是75t/h,在磨機的臺時產(chǎn)量大幅提高后,一些輔機設(shè)備輸送能力偏小制約了產(chǎn)量的進一步提高。特別是XZ400型的出磨斜槽,原設(shè)計能力僅為275t/h,在運行中經(jīng)常出現(xiàn)堵料,不得不止料處理,嚴重影響磨況的穩(wěn)定。     

解決措施:將原斜槽的傾斜角度由8。提高到l 5,徹底消除了這一影響。由于當時生產(chǎn)緊張,更換大規(guī)格的斜槽歷時較長。故利用現(xiàn)有空間,適當降低了提升機喂料口的位置,既節(jié)省了資金,又贏得了時間。同時我們計劃對出磨提升機也進行提產(chǎn)改造。     
經(jīng)過一系列的調(diào)整,臺時產(chǎn)量逐步提高,單位電耗逐漸下降。統(tǒng)計數(shù)據(jù)見表2。 

 

3優(yōu)化水泥顆粒級配,提高水泥早期強度   

為提高水泥的質(zhì)量,我們購買了激光粒度分析儀對成品進行了跟蹤分析。通過多次分析,采取適當增加φ25mm的鋼球比例和提高循環(huán)負荷率的做法。通過多次測量發(fā)現(xiàn),水泥顆粒組成不僅和鋼球級配、選粉機通風量有關(guān),而且和磨機的循環(huán)負荷率關(guān)系密切。適當提高循環(huán)負荷率,可分選出合理的水泥顆粒組成。目前鋼球級配見表3。  

   

 水泥的顆粒分布特性值:特征顆粒x’為23.58μm,均勻性系數(shù)凡值為1.05,中位粒徑為17.72μm,3~32μm的顆??蛇_到60%以上,<3μm約占13%。   

通過改善水泥的顆粒組成,水泥的早期強度明顯提高。P·C 32.5級水泥的3d抗壓強度平均從14.5MPa提高到16.5MPa。顆粒分布曲線見圖3。

 

4  仍存在的問題     

雖然對系統(tǒng)風路進行了改進,但目前磨內(nèi)通風仍然較弱。為了更加準確地檢測磨內(nèi)通風,提高操作的可靠性,在磨頭也加了一個壓力測點。對穩(wěn)定操作,提高臺時產(chǎn)量起到了一定的作用。再就是所用選粉機的選粉效率仍然偏低,與設(shè)計值≥90%的要求還有一定的距離。以上2個問題制約了磨機臺時產(chǎn)量的進一步提高。2006年1月份,又投資23萬元對篦冷機進行丫改造,降低出磨熟料的溫度,提高熟料的易磨性,進一步改善入磨物料的條件,臺時產(chǎn)量將會進一步提高。 

5  效果     
經(jīng)過努力,φ4mx J3m水泥磨的臺時產(chǎn)量從75t/h提高到1 05t/h,水泥電耗從49.74kWh/t下降到32.33kWh/t,同時混合材的摻加量從34%提高到38%,取得了不很好經(jīng)濟效益。

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