煤磨生產中出現(xiàn)的問題及處理措施

我廠2000t/d窯外分解窯生產線,煤粉制備選用Φ2.9m×4.7m風掃烘干磨,設計產品細度為90μm篩余10%±1%,產量16t/h,除設計時需采取一些防燃、防爆、防積灰措施外,操作上也需不斷優(yōu)化參數(shù),保證煤磨系統(tǒng)安全運轉及窯系統(tǒng)正常運行。下面就我廠生產中出現(xiàn)的問題及處理措施做一介紹,供參考。   
1 設備介紹  

  主機設備情況見表1。  
2 出現(xiàn)的問題及處理措施 

   
2.1 煤粉自燃 
  我廠煤粉倉最大裝煤量45t,檢修停窯大于3d時,由于煤粉倉存煤較多,長時間后自燃,產生大量煤灰及灰渣,分解窯再升溫投料時,喂煤秤下煤困難,有時處理1~2d才能正常。 
  措施:1)停窯時間大于3d時,把煤粉倉排凈,以防煤粉自燃。2)加強煤粉倉密封。 
  通過上述措施,煤粉倉自燃問題得到解決,保證了煤磨及窯系統(tǒng)正常運行。 
2.2 原煤倉蓬倉 
  我廠地處東北,冬季最低氣溫-40℃,由于原煤較濕,原煤倉經(jīng)常蓬倉,使煤磨產量低、電耗高,且影響窯正常運轉,有時只得減少窯投料量或停窯待煤。 
  措施:1)原煤倉錐部鐵皮部分包電熱毯,加石棉保溫層。2)冬季生產給煤磨上對口煤,保持原煤倉錐部有少量的煤,并由專業(yè)人員處理原煤蓬倉問題。 
  通過上述措施,蓬倉問題得到解決,保證煤磨高產、低耗運行。 
2.3 防爆閥炸開 
  我廠原煤發(fā)熱量大,約在22990kJ/kg以上,揮發(fā)分高達35%,灰分低,為15%~20%,且原煤水分<8%,造成煤粉在磨內自燃,多處防爆閥被炸開,煤磨停運,并因無煤停窯16h。停磨檢查發(fā)現(xiàn),煤磨熱風入口管道及磨內煤粉自燃。 
  措施:1)加大煤粉倉冷風閥開度至45%~55%,降低了磨機入口溫度;2)加強煤粉倉的密封。經(jīng)處理后,重新開啟煤磨,并進行調整,見表2。 
  通過上述調整,解決了防爆閥炸開的問題,使煤磨安全運行。 

3 效果 

  煤磨試車后,在第一次帶料調試生產中,首先需粉磨大理巖2~8h,使煤粉制備系統(tǒng)易堆積的角落積滿石灰石粉。這樣可避免因煤粉長期堆積、自燃爆炸。表3為煤磨級配,表4為煤磨主要控制參數(shù)。 

在表3、4的情況下,煤磨的實際產質量:90μm方孔篩篩余12%±1%,且出磨煤粉水分控制在1.5%~2%時,產量為16~17t/h,達到最佳控制參數(shù)。

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2024-12-23 09:03:56