提高小型水泥磨產(chǎn)質(zhì)量的技術(shù)措施
實施水泥新標(biāo)準(zhǔn)以來,各廠都在尋求提高水泥產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)途徑,尤其是采用φ2.2×6.5m閉路粉磨的中小型水泥廠,產(chǎn)品粒度較粗,顆粒分布不合理,水泥早期強(qiáng)度低,產(chǎn)品質(zhì)量差,多數(shù)廠家以降低篩余來控制水泥細(xì)度,使磨機(jī)產(chǎn)量降低,成本增加。河南某水泥廠φ2.2×6.5m水泥磨,因熟料溫度高、粒度大,臺時產(chǎn)量只有12噸左右(礦渣水泥),比表面積300㎡/㎏左右,水泥粉磨電耗34kwh/t.2004年8月通過采取一定的技術(shù)措施,系統(tǒng)產(chǎn)量達(dá)到17-19t/h,比表面積達(dá)到340㎡/㎏以上。
1、降低入磨物料粒度
入磨物料粒度大小是影響磨機(jī)產(chǎn)量的主要因素,粒度小,可減小鋼球的平均球徑,在裝載量相同的情況下,鋼球個數(shù)增加,鋼球的總面積增加,可增加鋼球與物料的接觸面積;提高粉磨效率。
該廠熟料破碎原采用鄂式細(xì)碎機(jī),入磨物料粒度最大30㎜以上,小于5㎜的占8%。我們在磨頭增加了PCF30錘式細(xì)碎機(jī)+2YKF1245圓振篩系統(tǒng)后,使入磨物料粒度100%小于5㎜,
平均粒徑3㎜左右,大部分為粉狀,改造前后物料粒徑分布見表1
表1:改造前后粒徑分布
粒度 ㎜ | <1㎜ | 1~3㎜ | 3~5㎜ | 5~10㎜ | 10~15㎜ | 15~25㎜ | 25㎜以上 |
改造前入磨% | / | 2 | 6 | 29.1 | 26.8 | 31.6 | 5 |
改造后細(xì)碎機(jī)出料% | 29.3 | 40.5 | 15.2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
改造后入磨% | 34.5 | 47.6 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、 調(diào)整磨機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)和研磨體機(jī)配
2.1 磨機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的調(diào)整
入磨物料粒度降低后,磨內(nèi)結(jié)構(gòu)應(yīng)作適當(dāng)調(diào)整,我們將一倉長度由原來的2.75m縮短為2.25m,即把隔倉板向前移動一塊襯板長度,二倉長度由原來的3.4m增加到3.9m,增加細(xì)磨倉的研磨能力;提高粉磨效率。一倉采用曲面階梯襯板,加大研磨體落差,提高沖擊能力;二倉采用具有分機(jī)和提升作用的雙曲面襯板,從而提高了粉磨料率,降低了電耗。
2.2研磨體裝載量的確定
根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗,每驅(qū)動1t研磨體,需電機(jī)功率10-11KW,φ2.2×6.5m水泥磨電機(jī)功率為380KW,可拖動34-38噸研磨體,我們將研磨體又設(shè)計裝載量的31噸提高到34噸,用公式驗算電機(jī)儲備系數(shù)為1.07,可以滿足儲備要求。
2.3 填充率的調(diào)整
研磨體總裝載量確定后,根據(jù)填充率來確定各倉裝載量的大小;在閉路粉磨過程中,為了減小過粉磨現(xiàn)象,往往使一倉填充率高于二倉,以加快物料在磨內(nèi)流速。國外球磨機(jī)的填充率比較高,可達(dá)35%,可別達(dá)40%。根據(jù)我們的經(jīng)驗,選一倉填充率為35%,二倉為33%。生產(chǎn)實踐證明,調(diào)整后磨機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,產(chǎn)量提高幅度較大。
2.4 研磨體機(jī)配的調(diào)整
根據(jù)入磨物料的粒度、經(jīng)驗及有關(guān)公式,我們確定一倉最大球徑為70㎜,平均球徑為57㎜,為了加快物料流速,改善產(chǎn)品顆粒形貌,提高產(chǎn)品質(zhì)量,我們將二倉鋼鍛改為鋼球,采用三級球配,二倉平均球徑為30.1㎜,調(diào)整后磨機(jī)參數(shù)見表2
表2 改造前后磨機(jī)參數(shù)
一倉
時間 | 長度m | 填充率% | 平均球徑㎜ | 襯板形式 | 研磨體機(jī)配 t | |||||||
φ100 | φ90 | φ80 | φ70 | φ60 | φ50 | φ40 | 合計 | |||||
該前 | 2.75 | 33 | 82 | 階梯 | 1.7 | 3.8 | 5.4 | 3.0 | 0.6 | / | / | 14.5 |
改后 | 2.25 | 35 | 57 | 曲面階梯 | / | / | 0.3 | 2.0 | 5.5 | 4 | 1 | 12.8 |
二倉
時間 | 長度m | 填充率% | 平均球徑㎜ | 襯板形式 | 研磨體機(jī)配 t | |||||||
φ25×30 | φ20×25 | φ40 | φ30 | φ20 | 合計 | |||||||
該前 | 3.4 | 33 | 82 | 平襯板 | 9.0 | 8.5 | / | / | / | 17.5 | ||
改后 | 3.9 | 33 | 30.1 | 雙曲面 | / | / | 6.0 | 10.2 | 5.0 | 21.2 |
改造后采用優(yōu)質(zhì)鋼球,耐磨性好,球面磨損均勻,表面光滑,不易附著粉料,延長了清倉補(bǔ)球周期,減輕了工人勞動強(qiáng)度,提高了設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率。
3、加強(qiáng)磨內(nèi)通風(fēng),改善操作環(huán)境
由于磨尾和選粉機(jī)進(jìn)出料口處漏風(fēng),磨內(nèi)負(fù)壓不夠,磨頭冒灰嚴(yán)重,磨內(nèi)通風(fēng)不好,磨內(nèi)溫度較高,我們將風(fēng)機(jī)由Y4-72N04.5A 更改為Y4-72N06C,對磨尾出料口及選粉機(jī)進(jìn)出料口處安裝了鎖風(fēng)閥,將磨內(nèi)風(fēng)速提高到1.4m/s。加強(qiáng)磨內(nèi)通風(fēng),降低了磨內(nèi)溫度,解決了磨頭冒灰現(xiàn)象,改善了操作環(huán)境。
4 結(jié)論
通過以上措施,使φ2.2×6.5m水泥磨產(chǎn)量達(dá)到17-19t/h,水泥比表面積達(dá)到340㎡/㎏以上。噸水泥粉磨電耗比原來降低了30%,提高水泥的產(chǎn)質(zhì)量,降低了成本。對同類技術(shù)改造,具有一定的參考價值。
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