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: underline; >熟料 频繁j_1_17,运转率不高。经过对j_1_17v> 的仔细 采取相应的预防、 ,现 href="/l运转正常,随lank运转率超过了90%,使lank的产量达到了150t/h,超出了设计产量。
   href="/l系统工艺流程见图1,主 备参数见表1。
1  href="/l发生振动、
1.1 物料粒度超标
  按照科本公司 href="/l操作手册要求,入 href="/l物料平均粒度要小于30mm,最大不能超过50mm。我公司 产配料选用熟料、火山灰、小碎石和石膏,其中熟料、火山灰、石膏粒度都能达到要求,唯独小碎石是由矿山小破碎提供,粒度不稳定。在破碎机新换锤头时,小碎石粒度很小,能满足 href="/l的粒度要求。当锤头lank一段时间后,尤其是后期,出破碎机小碎石粒度严重超标,平均粒度达60mm,最大的直径超过120mm,从而造成 href="/l振动增大,系统j_1_17。
1.2 安全销故障
  科本 href="/l的传动形式是由一台电动机通过一台减速机驱动两个磨辊转动。为了保证电机的安全运转和防止辊面的损坏,科本公司特别在电机和减速机之间设计了一种机械式安全销,其结构见图2。电机和减速机之间的联轴节由安全销的3个凸形块和3个凹形块连接,当 href="/l内进入铁器或大块坚硬物料时,从辊子传递给减速机、电机的扭矩将会急剧上升,安全销内凹形块和凸形块间的作用力和反作用力也随之增大。当凸形块受到的反作用力F的轴向分力大于碟形弹簧设定的弹力时,安全销就会向后运动,直至脱离凹形块,使主电机空转。监测定辊转动的速度监测器马上报警,使整个 href="/l系统j_1_17。安全销损坏或碟形弹簧失效,会造成安全销频繁j出,系统j_1_17。
1.3 液压系统故障
  液压系统中的部件如氮气囊、安全阀、卸压阀等出现故障或损坏都会造成 href="/l振动、 1.4  hr面磨损
   href="/l辊面磨损后,表面凹凸不平,对物料形不成有效的挤压,出料中颗粒料多,料饼少,磨机产量下降, 系统内的循环量大大增加,粉料越来越多,造成称重仓频繁“冲料”,回料皮带及入称重仓斗提 ,系统j_1_17。
2  及效果
2.1 降低小碎石的粒度
  首先,从矿山着手,通过缩短更换锤头的周期来减小出破碎机小碎石的平均粒度。其次,改变氮气囊预充压力,以增强 href="/l适应大块物料的能力。众所周知,液压油几乎是不能被压缩的,而空气的压缩比则非常大,氮气囊就是应用这个原理而被引入液压系统的。氮气囊(又叫液压蓄能器)由液体部分和起气密作用的皮囊气体部分组成,皮囊周围的液体与液压油路相连接。当液压管路内的压力升高时,皮囊蓄能器吸收液体能,同时气体被压缩。当压力下降时,被压缩的气体膨胀并将储存的液体压入液压回路内。提高氮气囊的预充压力,可以使氮气囊内存入更多的空气,吸收更多的液体能。我公司 href="/l液压系统氮气囊原先的预充压力是95bar,正常工作时的操作压力为210bar,当有大块物料通过 hre时,动辊的后退行程较小,系统压力急剧上升,现场发出巨大声响,减速机振动经常超过8mm/s,引起系统j_1_17。将氮气囊预充压力升高至130bar后,操作压力仍然设定为210bar,现场观察,在有大块物料通过 hre时,动辊的行程较以前明显增大,减速机振动基本保持在3mm/s以下,有效减少了 块物料引起 hre 振动j_1_17的次数。
2.2 合理设定安全销,定期检查、维护
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