增濕塔噴水系統(tǒng)的改造
1.3 體積和質(zhì)量大 噴槍體積和質(zhì)量大,不便于現(xiàn)場維護。 1.4 沒有順序控制功能 自控系統(tǒng)不完善,執(zhí)行機構(gòu)性能欠佳,無法實現(xiàn)穩(wěn)定的控制功能,更不能實現(xiàn)無人操作。 2 改造方案 2.1 采用線性調(diào)節(jié)回流式噴槍 XHL—991B型線性調(diào)節(jié)回流式噴槍(20支),霧化效果好,便于維護、檢查,對水質(zhì)適應能力強。采用回流式控制系統(tǒng)的優(yōu)點是能夠滿足增濕塔要求,該系統(tǒng)是用改變增濕塔回水管的回流量來改變噴水量的,調(diào)節(jié)量可達1:10,不用分組。當回流量增大時,噴槍內(nèi)渦流室旋轉(zhuǎn)動能增大,霧化效果更佳,霧滴變得更細,噴霧角度可達到180°。正常運行時,噴嘴始終噴水,并且噴嘴口徑偏大(4mm),不易堵塞。該系統(tǒng)最適用于噴水量變化大、較難控制的條件。 2.2 改變噴槍安裝位置 分布板位置不變,噴槍安裝位置選取在氣流均勻分布的直段區(qū),位置在上直段向下400mm(如圖2),避免了濕底、掛壁的現(xiàn)象。
2.3 增設(shè)順序控制功能 采用YDF4—250型專用電液兩通閥和YDF4—380型電液三通閥來實現(xiàn)順序控制及異常情況的快速保持水箱正常水位的功能,避免了水箱水位異常波動,不使供水和回水管路中未被霧化的水在減壓過程中流入增濕塔內(nèi)而造成濕底現(xiàn)象的發(fā)生。 2.4 增設(shè)熱電偶 系統(tǒng)配有檢測增濕塔入口和出口氣體溫度的熱電偶(如圖3)。在出口處采用多點檢測方法,以防止錯檢和漏檢。熱電偶溫度變送器采用兩線制傳輸,DC—24V,4~20mA,對應溫度范圍0~500℃,電偶分度號E。熱電偶采用2層保護套的結(jié)構(gòu),內(nèi)保護套在前端探出,測取點焊接在內(nèi)保護套的尖部上,即熱電偶的測量方式為響應時間短、速度快的點測量方式,這樣就極大地提高了熱電偶的防磨損能力。提高系統(tǒng)的自動控制功能;同時采用ZDLN型電動調(diào)節(jié)閥,保證系統(tǒng)可靠運行;并將原控制系統(tǒng)配置成高性能的控制機柜,自動完成整個系統(tǒng)的控制,并可與中央控制室通訊或提供信號,實現(xiàn)本地與遠程控制功能,實現(xiàn)無人操作。
2.5 改變水箱布置 將水箱從增濕塔底部移入泵房,由2個給水管、2個回水管改成1個給水管(φ83mmx 3.5mm)、1個回水管(φ73mmx3.5mm),同時做好保溫。 3 改造效果 目前中控室根據(jù)氣體溫度調(diào)節(jié)問水閥,可以準確控制入電除塵器氣體溫度。改造后廢氣由出預熱器時的350%經(jīng)增濕塔增濕后可穩(wěn)定地控制在130℃直接進入電除塵器。若立磨需要熱風時,出增濕塔廢氣可穩(wěn)定在240℃,保證立磨的烘干熱源,經(jīng)立磨后的廢氣溫度也可降至110℃,保證了電除塵器的正常運行。廢氣溫度明顯降低,提高了電除塵器的收塵效率,粉塵排放濃度降低至95mg/m3(標況),比改造的降低一半以上,操作簡單,維護量少。 需要指出的是:增濕塔水管安裝過程中,在北方室外水管需增加保溫層,噴槍安裝時,伸入塔內(nèi)端應較尾端略高(傾角2—3°),所有水平管道安裝時向回水方向傾斜O(jiān).5°,這樣效果更佳。
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