采用新型干法生產(chǎn)技術(shù)改造干濕混合法水泥生產(chǎn)線

一.概況

    湖北寶石水泥集團(tuán)有限公司(原湖北光化水泥廠)4號(hào)窯于1993年開始建設(shè),1995年投產(chǎn),是原國(guó)家建材局干濕混合法技術(shù)改造示范項(xiàng)目。本項(xiàng)目為一條Ø3.5×54m 回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線,窯尾為帶破碎烘干機(jī)和RSP型分解爐的二級(jí)預(yù)熱分解系統(tǒng),生產(chǎn)能力為日產(chǎn)熟料1000t。干濕混合法技術(shù)工藝流程簡(jiǎn)單,屬較先進(jìn)的半干法水泥生產(chǎn)技術(shù),為國(guó)內(nèi)首創(chuàng)。

    投產(chǎn)至今,由于國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)對(duì)干濕混合法生產(chǎn)技術(shù)了解較少,生產(chǎn)線設(shè)計(jì)、生產(chǎn)操作經(jīng)驗(yàn)不足,致使4號(hào)窯一直存在設(shè)備非計(jì)劃故障多,運(yùn)轉(zhuǎn)不正常,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量低,僅為500~700t/d,運(yùn)轉(zhuǎn)率很低,消耗高,熟料質(zhì)量不穩(wěn)定等問(wèn)題。1997年全年熟料產(chǎn)量55000t,年運(yùn)轉(zhuǎn)率為27%,1998年全年熟料產(chǎn)量85000t,年運(yùn)轉(zhuǎn)率為37%。由于熟料產(chǎn)量和窯運(yùn)轉(zhuǎn)率一直不能達(dá)標(biāo),公司負(fù)擔(dān)沉重,面臨困境,舉步為艱。

    1998年9月寶石集團(tuán)公司委托天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院對(duì)4號(hào)窯進(jìn)行改造,改造內(nèi)容包括燒成系統(tǒng)、立磨系統(tǒng)、喂料系統(tǒng)和自動(dòng)化控制系統(tǒng)。改造工程從1999年2月8日至4月4日,僅用時(shí)55天,共投入資金1100萬(wàn)元,預(yù)計(jì)2年收回全部投資。

    1999年4月28日至5月1日實(shí)現(xiàn)3天達(dá)標(biāo)后。燒成系統(tǒng)設(shè)備故障率明顯降低,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量、運(yùn)轉(zhuǎn)率和熟料質(zhì)量均大幅度提高,水泥強(qiáng)度由改造前的54MPa升高至改造后的60MPa以上,熟料熱耗由1200kcal/kg熟料降至1050kcal/kg熟料,電耗由108度/噸熟料降至78度/噸熟料,經(jīng)濟(jì)效益明顯好轉(zhuǎn)。

    以下僅對(duì)改造前后燒成系統(tǒng)有關(guān)情況作進(jìn)一步論述。

二.燒成系統(tǒng)改造

(一). 改造前燒成系統(tǒng)存在的問(wèn)題

    寶石集團(tuán)4號(hào)窯改造前,生產(chǎn)一直不正常,原因很多,窯產(chǎn)量和運(yùn)轉(zhuǎn)率始終無(wú)法提高。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研分析,認(rèn)為除原煤質(zhì)量不穩(wěn)定,干生料和料漿成分不統(tǒng)一穩(wěn)定等人為因素外,原熟料燒成系統(tǒng)主要存在以下問(wèn)題:

    1.破碎烘干機(jī)破碎烘干效果差,故障多,經(jīng)常堵塞甚至壓死,造成窯系統(tǒng)停運(yùn);

    2.破碎烘干機(jī)后旋風(fēng)收塵器下的回轉(zhuǎn)下料器鎖風(fēng)效果差,收塵器收塵效率低,僅70%,造成廢氣處理系統(tǒng)回灰量大,嚴(yán)重影響入窯生料質(zhì)量及窯尾預(yù)熱分解效能的發(fā)揮,使回轉(zhuǎn)窯難以正常運(yùn)轉(zhuǎn);

    3.分解爐內(nèi)氣體、物料和煤粉分布不均,物料換熱效果差,煤粉燃盡率低,后燃燒現(xiàn)象嚴(yán)重,SC爐結(jié)皮堵塞現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生,造成爐筒體,旋風(fēng)筒內(nèi)筒嚴(yán)重變形,預(yù)燃室和混合室連接處筒體開裂掉磚,維修量大,影響運(yùn)轉(zhuǎn)率;

    4.篦冷機(jī)熱效率低,故障多,熱端篦板經(jīng)常燒壞,主梁變形,活動(dòng)梁跑偏,漏料嚴(yán)重,致使拉鏈機(jī)鏈節(jié)多次燒壞,雖采用耐熱鋼也無(wú)法解決上述問(wèn)題;

    5.三次風(fēng)從冷卻機(jī)抽取,溫度低,僅500~600℃,且風(fēng)量不足;

    6.旋風(fēng)筒下鎖風(fēng)閥鎖風(fēng)效果不好,內(nèi)漏風(fēng)較大,影響系統(tǒng)換熱。

    7.喂煤系統(tǒng)工藝落后,分解爐喂煤不穩(wěn)定,直接影響燒成系統(tǒng)熱工制度的穩(wěn)定。

(二). 燒成系統(tǒng)改造措施

    根據(jù)上述分析,結(jié)合寶石集團(tuán)4號(hào)窯實(shí)際生產(chǎn)情況,同時(shí)考慮生料磨和煤磨的實(shí)際生產(chǎn)能力,決定對(duì)4號(hào)窯暫不實(shí)施全干法改造,而是保留目前的混合法生產(chǎn)方式,對(duì)燒成系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行改造,其特點(diǎn)是改造工程量少,原有設(shè)備利用率高,改造工期短,改造費(fèi)用低。圖1為改造前后燒成系統(tǒng)工藝流程圖(略),表1列出了改造所采取的有關(guān)措施。

表1 改造采取的措施

設(shè)備名稱

改造前

改造后

旋風(fēng)收塵器

Ø 3612m
帶回轉(zhuǎn)下料器

Ø 3612m
帶新型雙翻板鎖風(fēng)閥

一、二級(jí)旋風(fēng)筒

Ø 5112m
帶普通內(nèi)筒
帶普通翻板鎖風(fēng)閥

Ø 5112m
帶掛片式內(nèi)筒
帶新型翻板鎖風(fēng)閥

分解爐

RSP型
SC室:Ø 3232m
MC室:Ø 5112m

TDF型
Ø 5112m

回轉(zhuǎn)窯

Ø 3.5×54m

Ø 3.5×54m

燃燒器

Pyro-jet三風(fēng)道(KHD)

Pyro-jet三風(fēng)道(KHD)

窯頭罩

普通窯頭罩

大窯頭罩

冷卻機(jī)

2.3×17.7m富勒篦冷機(jī)

第三代充氣梁篦冷機(jī)

改造方案簡(jiǎn)介:

    1.烘干破碎機(jī)改造

    烘干破碎機(jī)改造設(shè)計(jì)原則是盡量擴(kuò)大干生料用量,以降低系統(tǒng)熱耗,同時(shí)確保烘干破碎機(jī)操作穩(wěn)定,使其不成為限制窯系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的瓶頸。

    由于生料漿喂料不穩(wěn)且分布不均,造成破碎烘干機(jī)負(fù)荷波動(dòng)大,機(jī)內(nèi)濃度場(chǎng)和溫度場(chǎng)分布不均,部分濕料漿在破碎烘干機(jī)內(nèi)未經(jīng)烘干就被熱氣流帶到出口粘結(jié),破碎烘干機(jī)經(jīng)常被堵塞壓死,有時(shí)甚至兩三天即須清料一次,每次清料十多噸,嚴(yán)重影響窯的運(yùn)轉(zhuǎn)。

    為改善破碎烘干機(jī)內(nèi)物料分布場(chǎng),破碎烘干機(jī)喂料系統(tǒng)作了以下調(diào)整:

    —調(diào)整干生料入料位置,改一點(diǎn)喂料為三點(diǎn)喂料,使干生料在破碎烘干機(jī)入口管道內(nèi)分布均勻;

    —調(diào)整濕料漿喂料系統(tǒng),改善濕料漿喂料的穩(wěn)定性;

    —調(diào)整三個(gè)濕料漿喂料噴嘴的喂料量,中間噴嘴料漿多兩邊噴嘴料漿少;

    —調(diào)整濕料漿喂料噴嘴噴入機(jī)內(nèi)的角度,使?jié)窳蠞{與干生料相匹配。

    采取以上措施后,破碎烘干機(jī)內(nèi)溫度場(chǎng)和濃度場(chǎng)均勻穩(wěn)定,破碎烘干效果明顯,運(yùn)行狀況得到根本改善,自99年4月份投料以來(lái),破碎烘干機(jī)從未出現(xiàn)堵塞壓死現(xiàn)象。

    2.取消原有RSP型分解爐的預(yù)燃室,改為TDF型分解爐,簡(jiǎn)化了分解爐本體結(jié)構(gòu),使窯尾系統(tǒng)操作簡(jiǎn)單、順暢、可靠。

    由于原有RSP型分解爐結(jié)構(gòu)復(fù)雜,三次風(fēng)布置復(fù)雜,調(diào)節(jié)困難,爐內(nèi)偏風(fēng)嚴(yán)重,預(yù)燃室內(nèi)流場(chǎng)和濃度場(chǎng)分布不均,預(yù)燃室不能很好地發(fā)揮作用。加之預(yù)燃室體積較小,熱負(fù)荷較大,筒體嚴(yán)重變形開裂,掉磚事故經(jīng)常發(fā)生。同時(shí)由于預(yù)燃室內(nèi)流場(chǎng)旋流后效作用對(duì)混合室內(nèi)流場(chǎng)和濃度場(chǎng)的影響很大,混合室上部又無(wú)縮口,使混合室的作用也得不到充分發(fā)揮,盡管RSP分解爐爐容很大,仍存在嚴(yán)重的不完全燃燒現(xiàn)象,二級(jí)旋風(fēng)筒內(nèi)筒也經(jīng)常變形燒壞,經(jīng)常需要停窯檢修。

    分解爐改造通常采用加高爐體,延長(zhǎng)分解爐至最下一級(jí)旋風(fēng)筒間管道的方法,取得了明顯的效果,但這勢(shì)必增加投資。此次寶石集團(tuán)4號(hào)窯分解爐改造過(guò)程中,在借鑒以往成熟的改造經(jīng)驗(yàn)和充分調(diào)研分析的基礎(chǔ)上,把改造重點(diǎn)放在改進(jìn)分解爐本體結(jié)構(gòu)充分發(fā)揮分解爐本身效能上。為此取消了原有預(yù)燃室,混合室下部錐體稍下移并在混合室中部增加一縮口,改造成為TDF型分解爐,爐容由320m3降至約290m3 ,爐內(nèi)氣體停留時(shí)間約3秒鐘。

    由于從根本上改變了分解爐結(jié)構(gòu),從而使分解爐內(nèi)流場(chǎng)和濃度場(chǎng)得到了明顯改善,煤粉和物料在爐內(nèi)停留時(shí)間延長(zhǎng),煤粉燃燒燃盡狀況顯著提高,徹底解決了結(jié)皮堵塞等難題。同時(shí)降低了設(shè)備設(shè)計(jì)、安裝和土建工程的設(shè)計(jì)與施工難度,為縮短施工及停產(chǎn)周期創(chuàng)造了條件。

    3.冷卻機(jī)改造

    冷卻機(jī)改造為第三代充氣梁篦冷機(jī),改善了熟料的冷卻效率,提高了熱回收效率,降低了冷卻用風(fēng)量,使系統(tǒng)電耗降低。

    4.大窯頭罩改造

    在改造冷卻機(jī)的同時(shí),窯頭罩改為大窯頭罩,三次風(fēng)從大窯頭罩頂部抽取,提高了入爐三次風(fēng)溫,使入爐煤粉迅速燃燒,提高了煤粉的燃盡率。

    5.采用新型鎖風(fēng)閥,減少了旋風(fēng)收塵器和各級(jí)旋風(fēng)筒下料管道的內(nèi)漏風(fēng),提高了收塵器的收塵效率和各級(jí)旋風(fēng)筒的分離效率,使系統(tǒng)換熱效率提高,同時(shí)降低了廢氣處理系統(tǒng)的回灰量和廢氣溫度,使入窯生料質(zhì)量穩(wěn)定,為窯系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)創(chuàng)造了條件。

    6.由于改造時(shí)受資金限制,喂煤系統(tǒng)未能同步徹底改造,喂煤系統(tǒng)工藝落后,導(dǎo)致窯頭窯尾喂煤不穩(wěn)定,燒成系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)也受到一定程度的影響。并且限制了三次風(fēng)溫度的進(jìn)一步提高,目前僅達(dá)750℃左右。

.燒成系統(tǒng)改造后運(yùn)轉(zhuǎn)情況

    1. 通過(guò)上述改造,燒成系統(tǒng)運(yùn)行狀況大為改善,在寶石集團(tuán)和天津水泥院的共同努力下,4月28日至5月1日順利完成72小時(shí)達(dá)標(biāo)考核。改造至今燒成系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),消除了分解爐系統(tǒng)的結(jié)皮堵塞,殼體變形掉磚等問(wèn)題對(duì)燒成系統(tǒng)的困擾。改造后燒成系統(tǒng)主要生產(chǎn)操作參數(shù)如表2所示。

表2 改造后燒成系統(tǒng)主要生產(chǎn)操作參數(shù)

序號(hào)

參數(shù)內(nèi)容

參數(shù)數(shù)據(jù)

1

窯尾溫度℃

1000±50

2

分解爐出口溫度℃

880~920

3

三次風(fēng)溫度℃

782

4

入窯料溫度℃

860~880

5

入窯料分解率

75~80%

6

一級(jí)旋風(fēng)筒出口溫度℃

568

7

破碎烘干機(jī)入口溫度℃

580~620

8

破碎烘干機(jī)出口溫度℃

180~220

9

排風(fēng)機(jī)入口溫度℃

180~200

10

窯頭罩負(fù)壓Pa

50~100

11

窯尾負(fù)壓Pa

150±50

12

分解爐出口負(fù)壓Pa

1153

13

一級(jí)旋風(fēng)筒出口負(fù)壓Pa

2192

14

破碎烘干機(jī)入口負(fù)壓Pa

2994

15

破碎烘干機(jī)出口負(fù)壓Pa

3302

16

排風(fēng)機(jī)入口負(fù)壓Pa

4500

17

回轉(zhuǎn)窯主電機(jī)電流A

124

18

回轉(zhuǎn)窯轉(zhuǎn)速r/min

2.9

19

窯尾主排風(fēng)機(jī)電流A

56

20

窯尾主排風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速r/min

1300

. 燒成系統(tǒng)改造前后效果

    燒成系統(tǒng)改造后,熟料質(zhì)量、臺(tái)時(shí)產(chǎn)量和窯系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)率均大幅度提高,改造后熟料熱耗由1200kcal/kg熟料降至1050kcal/kg熟料,電耗由108度/噸熟料降至78度/噸熟料,生熟料化學(xué)成分、礦物組成、水泥凝結(jié)時(shí)間和水泥強(qiáng)度等見表3、4。

表3 熟料化學(xué)成分和礦物組成

 

項(xiàng)目

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

KH

SM

IM

fCaO

C3S

C2S

C3A

C4AF

改造前

生料

10.51

2.46

2.29

45.21

1.62

1.33

2.25

1.08

 
 
 
 
 

熟料

21.84

5.77

4.07

63.84

2.65

0.86

2.21

1.42

1.66

41.34

31.35

8.35

12.39

改造后

生料

12.60

2.45

2.04

43.78

2.12

1.11

2.79

1.23

 
 
 
 
 

熟料

22.41

5.13

3.28

64.50

3.18

0.87

2.67

1.57

1.2

47.03

28.79

8.02

10.00

表4 改造前后水泥凝結(jié)時(shí)間和水泥強(qiáng)度

項(xiàng)目

凝結(jié)時(shí)間(h)

抗折強(qiáng)度(MPa)

抗壓強(qiáng)度(MPa)

初凝

終凝

3天

7天

28天

3天

7天

28天

改造前

2:03

3:10

5.5

6.5

7.9

29.3

39.2

54.1

改造后

2:47

3:39

5.3

6.3

8.3

27.6

40.4

59.6

    按2000年生產(chǎn)熟料156800噸計(jì)算,僅煤耗與電耗降低節(jié)約支出估計(jì)可達(dá)300萬(wàn)元。加上熟料產(chǎn)量提高和水泥質(zhì)量提高所帶來(lái)的效益。足以證明此次改造的經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)明顯。

.結(jié)論

    寶石集團(tuán)4號(hào)窯的改造實(shí)踐,為干濕混合法水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)提供了經(jīng)驗(yàn):

    1.改造工程要以燒成系統(tǒng)為中心實(shí)施。在確定燒成系統(tǒng)能力時(shí)應(yīng)兼顧生料磨系統(tǒng)和煤粉制備系統(tǒng)能力的發(fā)掘和匹配,使生產(chǎn)線形成有效的生產(chǎn)能力。

    2.燒成系統(tǒng)窯尾改造重點(diǎn)應(yīng)放在調(diào)整現(xiàn)有分解爐的結(jié)構(gòu)和烘干破碎機(jī)的堵塞問(wèn)題上。此次改造分解爐由RSP型改為TDF型,解決了因SC爐小,熱負(fù)荷高,導(dǎo)致SC爐經(jīng)常結(jié)皮堵塞,殼體變形掉磚等難題,使燒成系統(tǒng)工藝流程順暢,操作方便。

    3.改造過(guò)程中盡可能采用成熟可靠的新技術(shù)和新裝備。如大窯頭罩、第三代充氣梁篦冷機(jī)等。

    4.作為燒成系統(tǒng)的重要組成部分,應(yīng)同時(shí)改造完善窯頭窯尾喂煤系統(tǒng),采用成熟可靠的技術(shù)提高喂煤的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性,以使燒成系統(tǒng)不受喂煤系統(tǒng)的波動(dòng)所限制。寶石集團(tuán)改造時(shí)由于受資金限制,喂煤系統(tǒng)沒(méi)有改造,喂煤準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性較差,影響了燒成系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和燒成系統(tǒng)產(chǎn)量的進(jìn)一步提高。

    5.改造工程應(yīng)同時(shí)考慮設(shè)備安裝和土建工程的設(shè)計(jì)與施工難度,以降低整個(gè)改造工程的投資,縮短施工及停產(chǎn)周期,盡快收回投資,為水泥廠增效。

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