靠科技 抓管理 促達產(chǎn) 創(chuàng)效益(1)
一、前言
是天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院承擔(dān)主體設(shè)計,1993年3月生產(chǎn)線開工建設(shè),燒成系統(tǒng)窯以前工程于1994年12月完工,1994年12月20日回轉(zhuǎn)窯點火,進入試生產(chǎn)。1995年5月,回轉(zhuǎn)窯連續(xù)運行72小時,生產(chǎn)熟料3024噸,平均1008t/d,實現(xiàn)了達標(biāo)要求。
自從點火試生產(chǎn)以來,由于工藝、設(shè)備、管理、操作等方面存在的諸多問題,到1998年,通過各方努力取得了年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)熟料25萬噸的良好成績,但離年生產(chǎn)30萬噸的目標(biāo)還有很大差距。為此,我廠和天津院合作,統(tǒng)一指揮,密切配合,通過加大管理力度,加強設(shè)備管理,對一些重點關(guān)鍵設(shè)備進行技攻,攻克工藝難關(guān),有效地延長耐火磚的使用周期,對分解爐進行技改等得力措施的實施,1999年順利實現(xiàn)了年達產(chǎn),共生產(chǎn)熟料300323噸,為廠院合作進行達產(chǎn)攻關(guān)創(chuàng)造了成功范例。
二、生產(chǎn)線主機設(shè)備簡介
我廠1000t/d生產(chǎn)線,在設(shè)計中采用了最新研究成果—五級低壓損旋風(fēng)預(yù)熱器系統(tǒng)和環(huán)保低氮型“TC—DD”型分解爐喂料系統(tǒng)、喂煤系統(tǒng)、配料系統(tǒng)均采用德國申克技術(shù),篦冷機采用美國富勒技術(shù),生料磨控制采用美國諾迪亞技術(shù)等等。
1、燒成系統(tǒng),φ3.2×46m回轉(zhuǎn)窯,窯尾設(shè)2-1-1-1-1組合式單系列五級旋風(fēng)預(yù)熱器和“DD”型分解爐。分解爐直接安裝在窯尾煙窯上面,取消了豎直煙道,加快了熱交換,杜絕了豎煙道結(jié)皮。經(jīng)預(yù)熱分解后的物料,表觀分解率可達90%以上,入窯物料溫度可達860℃以上,因而減輕了窯負荷,提高了單位容積產(chǎn)量。
2、篦冷機采用503H-606H-825H水平推動篦式冷卻機,是引進美國富勒技術(shù)國內(nèi)制造。由四臺富勒離心通風(fēng)機,對互相隔離的四室送風(fēng),對高溫熟料進行快速冷卻,從而使出窯熟料溫度由1311℃冷卻至65℃環(huán)境溫度。
3、煤粉制備選用φ2.2m×4.4m風(fēng)掃式煤磨,配置有12m2電收電器和引進聯(lián)邦德國申克公司技術(shù)制造的FLK煤粉輸送計量裝置。
4、生產(chǎn)制備系統(tǒng):φ3.5m×10m閉路中卸烘干磨,能力為75t/h。生料粉磨系統(tǒng)采用PC控制,生料配料站采用德國申克公司技術(shù)制造的DEL定量給料秤。
5、水泥粉磨系統(tǒng):φ3.8m×12m閉路水泥磨,設(shè)計能力55t/h,配置有φ4000mm旋風(fēng)選粉機,配料站采用申克型DEL定量給料秤進行計量控制。
三、試生產(chǎn)以來,燒成系統(tǒng)主要存在的問題
1、工藝方面
(1)預(yù)熱器堵塞頻繁;
(2)三風(fēng)道噴煤管調(diào)整不合適;
(3)“紅窯”事故頻繁;
(4)主要工藝參數(shù)不合理,操作水平低;
(5)系統(tǒng)漏風(fēng)嚴重;
(6)配料方案不合適、結(jié)圈、結(jié)球嚴重;
(7)喂煤不穩(wěn);
(8)分解爐分解能力低。
2、設(shè)備方面
(1)篦冷機一室篦板燒損嚴重,拉鏈機故障多;
(2)熟產(chǎn)輸送SCB500和SCD630鏈斗機故障多。
3、管理方面
(1)對新型干法窯認識不足,觀念落后;
(2)有關(guān)管理分配制度不合適,職工參與生產(chǎn)積極性不高。
四、解決措施
鑒于以上存在的諸多問題,我廠與天津院積極合作,從上層管理人員,到普通職工,充分發(fā)揮工藝、設(shè)備技術(shù)人員的才智,針對具體問題,刻苦攻關(guān),于打硬打仗,采取了一系列的得力措施,具體有以下幾個方面。
1、窯頭窯尾密封
有關(guān)研究證明:預(yù)熱器高溫端的漏風(fēng)量對熱效率的影響是最大的,也是窯系統(tǒng)熱工穩(wěn)定的重要因素。因此,我們借鑒兄弟廠家的經(jīng)驗,重點對窯頭、窯尾的密封裝置進行了改進。
原設(shè)計的窯頭、窯尾密均采用接觸式密封裝置。筒體一圈有若干塊石墨擦板,每塊石墨板分別用兩根彈簧壓向筒體以密封。當(dāng)初使用效果是比較好的,但隨著筒體的變形,尤其是當(dāng)窯尾出現(xiàn)漏料時,造成彈簧失去彈性,石墨塊脫落嚴重,又難以及時修復(fù),造成漏風(fēng)嚴重,影響熱工制度穩(wěn)定。為此,我們將窯尾的密封裝置中的兩根彈簧去掉,改為拉桿壓簧式結(jié)構(gòu),解決了在高溫下彈簧失去彈性的困難,使用效果非常好,從改造到現(xiàn)在已歷時兩年多,沒有掉過一塊石墨板。在這個基礎(chǔ)上,我們又對窯頭密封裝置改為壓片式密封結(jié)構(gòu),使用效果相當(dāng)好,窯頭、窯尾的漏風(fēng)問題得到了處理。
2、預(yù)熱器堵塞的原因的解決措施
預(yù)熱器堵塞,目前仍是預(yù)分解窯生產(chǎn)線存在的一個難題,關(guān)于此方面的論述已經(jīng)很多,這里只作簡要的概括,將我廠對預(yù)熱器堵塞的預(yù)防措施給以論述。
2.1
堵塞的時間及部位
堵塞的大部分時間發(fā)生在剛投料,窯操作不正常時,系統(tǒng)熱工制度不穩(wěn),在處理過程中顧此失彼,風(fēng)和料搭配不當(dāng),煤粉燃燒不完全以及各級下料管翻板閥轉(zhuǎn)動不靈活等原因造成預(yù)熱器堵塞。堵塞的部位很多,但主要發(fā)生在五級下料管,四級和五級堆體,以及各級的翻板閥處。
2.2
堵塞的原因及解決措施
2.2.1
結(jié)皮造成的堵塞
一般都是片面追求分解率,分解爐出口溫度控制過高所致。經(jīng)過反復(fù)摸索,我們將分解爐出口溫度定在860—890℃范圍內(nèi),因結(jié)皮造成堵塞的問題得到解決。
2.2.2
漏風(fēng)造成的堵塞
這里包括內(nèi)漏風(fēng)和外漏風(fēng),這是在分析中經(jīng)常提到,而在運行中容易被忽視的地方,我們的做法是:從三風(fēng)道噴煤管入口一直到預(yù)熱器一級,一個地方不漏的做好堵漏工作,隨時發(fā)現(xiàn)隨時堵,尤其做好窯尾的密封工作。
2.2.3
操作上造成的堵塞
這里我們重點抓了操作上注意力不集中造成的堵塞,我們一方面花大力氣培養(yǎng)看火工的操作技能和熟練應(yīng)用水平,另一面在看火工配備上增加力量,保證看火工有足夠的精力、精心操作,防止操作過失造成的堵塞事故的發(fā)生。
2.2.4
機械故障造成的堵塞
預(yù)熱器的另外一種堵塞是外來物的堵塞,也是看火工防不勝防的“天災(zāi)人禍”。如預(yù)熱器各級檢查門附近的耐火磚垮落,旋風(fēng)筒頂蓋及內(nèi)筒補料剝落造成的堵塞,尤其是旋風(fēng)筒內(nèi)筒因燒損嚴重造成脫落而在堆體等處造成的堵塞是最難處理的,往往造成大窯長時間停產(chǎn)。
鑒于此,我們借鑒兄弟廠家的先進經(jīng)驗,對內(nèi)筒進行了改進,采用“軟聯(lián)”式內(nèi)筒。此種“軟聯(lián)”式內(nèi)筒在結(jié)構(gòu)上將原來的整體結(jié)構(gòu)改成由若干塊短圓弧形的掛板排列安裝成圓形的“軟聯(lián)式”內(nèi)筒。由于各工作部件是靠自重自然懸掛,分散了熱應(yīng)力集中產(chǎn)生的變形,保證了內(nèi)筒整體上圓度,滿足了生產(chǎn)的需要。通過生產(chǎn)實踐證實,通過改造內(nèi)筒,預(yù)熱器的分離效率和熱效率得到很大提高。預(yù)熱器的堵塞問題得到遏制,再沒有發(fā)生一次因內(nèi)筒脫落造成的堵塞。
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