葛洲壩嘉魚(yú)水泥:替代燃料轉(zhuǎn)型,萬(wàn)澄APC溫控技術(shù)引領(lǐng)高效控制
一、項(xiàng)目背景
葛洲壩嘉魚(yú)水泥廠在積極踐行“雙碳”戰(zhàn)略、探索降本增效的道路上,成功引入了替代燃料,顯著降低了熟料標(biāo)煤耗。然而,這一變革也帶來(lái)了新挑戰(zhàn):分解爐出口溫度波動(dòng)加劇,標(biāo)準(zhǔn)偏差擴(kuò)大,直接影響了窯工況的穩(wěn)定性。鑒于該廠已采用上海萬(wàn)澄環(huán)保科技有限公司的HeSNCR高效精準(zhǔn)脫硝系統(tǒng),為進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)流程,萬(wàn)澄公司應(yīng)需而動(dòng),在其脫硝系統(tǒng)服務(wù)器上集成了尾煤APC(先進(jìn)過(guò)程控制)專(zhuān)家系統(tǒng),旨在精準(zhǔn)調(diào)控尾煤量,穩(wěn)定分解爐溫度。
二、技術(shù)方案創(chuàng)新
1、智能雙??刂疲?/strong>上海萬(wàn)澄環(huán)保公司獨(dú)創(chuàng)性地配置了兩套控制模型——有替代燃料模式與無(wú)替代燃料模式,系統(tǒng)根據(jù)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)自動(dòng)切換,確保在不同工況下均能實(shí)現(xiàn)最優(yōu)控制。這一設(shè)計(jì)不僅提高了系統(tǒng)的靈活性與適應(yīng)性,還大大簡(jiǎn)化了操作流程,降低了人為干預(yù)的風(fēng)險(xiǎn)。
2、修正控制模塊:在APC專(zhuān)家系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,增設(shè)了修正控制模塊,該模塊如同“智能調(diào)節(jié)器”,能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)分解爐溫度,并在溫度偏離預(yù)設(shè)目標(biāo)時(shí)迅速介入,通過(guò)大幅度調(diào)整燃料設(shè)定值,有效遏制溫度波動(dòng)。特別是在替代燃料波動(dòng)時(shí),該模塊能夠迅速響應(yīng),精準(zhǔn)調(diào)節(jié)煤量,確保溫度穩(wěn)定在目標(biāo)范圍內(nèi),保障了生產(chǎn)過(guò)程的連續(xù)性與穩(wěn)定性。
三、分解爐溫度控制效果對(duì)比
1、APC系統(tǒng)應(yīng)用前:在未采用尾煤專(zhuān)家控制APC系統(tǒng)前,分解爐出口溫度波動(dòng)較大,溫差高達(dá)46℃,標(biāo)準(zhǔn)偏差亦不容忽視。這一現(xiàn)象不僅增加了操作難度,還嚴(yán)重影響了窯工況的穩(wěn)定性。
2、APC系統(tǒng)應(yīng)用后:隨著APC專(zhuān)家系統(tǒng)的成功投用,分解爐溫度控制效果顯著提升。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,7月18日至19日期間,分解爐溫度標(biāo)準(zhǔn)偏差大幅降低,溫差縮小至17℃,體現(xiàn)了系統(tǒng)卓越的穩(wěn)定性與精準(zhǔn)性。同時(shí),替代燃料喂料量顯著增加,小時(shí)使用量提升0.79噸,進(jìn)一步降低了生產(chǎn)成本,提升了經(jīng)濟(jì)效益。
3、對(duì)比分析:通過(guò)對(duì)比APC系統(tǒng)使用前后的數(shù)據(jù),可以清晰地看到系統(tǒng)帶來(lái)的顯著變化。分解爐溫差下降了52.9%,標(biāo)準(zhǔn)偏差下降了49.5%,替代燃料小時(shí)使用量增加0.79噸/小時(shí)。這些數(shù)據(jù)不僅驗(yàn)證了APC專(zhuān)家系統(tǒng)的有效性,更為水泥廠未來(lái)的綠色生產(chǎn)與高效運(yùn)營(yíng)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
(1)APC專(zhuān)家系統(tǒng)使用前情況
在尾煤專(zhuān)家控制 APC系統(tǒng)未上前,統(tǒng)計(jì)了6月4日、6月5日替代燃料連續(xù)使用期間分解爐出口溫度變化和替代燃料用量,見(jiàn)下表:
APC專(zhuān)家系統(tǒng)投用后,統(tǒng)計(jì)7月18日和7月19日替代燃料連續(xù)使用期間分解爐出口溫度變化和替代燃料用量,見(jiàn)下圖下表:
在替代燃料使用期間,分解爐出口溫度波動(dòng)較大,溫差最大達(dá)到46℃,溫度標(biāo)準(zhǔn)偏差最大達(dá)到8.12%。
(2)APC專(zhuān)家系統(tǒng)投入后
APC專(zhuān)家系統(tǒng)投用后,統(tǒng)計(jì)7月18日和7月19日替代燃料連續(xù)使用期間分解爐出口溫度變化和替代燃料用量,見(jiàn)下圖下表:
投入尾煤專(zhuān)家控制APC系統(tǒng)后,替代燃料喂料量增多,分解爐溫度標(biāo)準(zhǔn)偏差降低3.52%,溫差降低至17℃。
(3)APC使用前后對(duì)比
時(shí)間 | 分解爐溫度 | 替代燃料 | |
溫差 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 小時(shí)使用量 | |
使用前 | 43.5 | 7.39 | 1 |
使用后 | 20.5 | 3.73 | 1.79 |
APC專(zhuān)家系統(tǒng)使用后,分解爐溫差下降了52.9%,分解爐溫度標(biāo)準(zhǔn)差下降了49.5%,替代燃料小時(shí)使用量增加0.79 t/h。
(4)APC專(zhuān)家系統(tǒng)控制下的分解爐出口溫度趨勢(shì)圖
分解爐溫度大部分時(shí)間在目標(biāo)值的±5℃范圍波動(dòng),且在高溫區(qū)和低溫區(qū)的停留時(shí)間短。
四、結(jié)論
在“雙碳”政策的引領(lǐng)下,以及工廠降本增效的迫切需求下,替代燃料的廣泛應(yīng)用已成為行業(yè)趨勢(shì)。上海萬(wàn)澄環(huán)保的APC專(zhuān)家系統(tǒng),以其卓越的溫度控制能力,不僅成功解決了替代燃料使用帶來(lái)的溫度波動(dòng)問(wèn)題,還顯著提升了替代燃料的使用量,有效減輕了操作人員的負(fù)擔(dān)。這一創(chuàng)新成果,不僅為葛洲壩嘉魚(yú)水泥廠的生產(chǎn)優(yōu)化提供了有力支持,也為整個(gè)水泥行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型與高效發(fā)展樹(shù)立了典范。
展望未來(lái),隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步與應(yīng)用的持續(xù)深化,我們有理由相信,APC專(zhuān)家系統(tǒng)將在更多領(lǐng)域展現(xiàn)出其獨(dú)特的價(jià)值與魅力。
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