預熱器窯改預分解窯的實踐
河南南陽天泰水泥有限公司在1996年興建了一條五級懸浮預熱器窯φ3.2×52m,產量600噸左右。產量低、成本高、生產消耗大,生產難以維持,嚴重制約著企業(yè)的發(fā)展。企業(yè)要生存只有不斷的更新經營理念,加強技術改造,降低生產成本,去適應市場的要求。于是在2007年企業(yè)投巨資、由某設計院設計、歷時四個月左右進行了窯外分解改造,改造后窯產量逐漸增至并穩(wěn)定在1800噸∕日,有效地降低了生產成本,促進了企業(yè)的發(fā)展,現將所采取的改造措施及存在的問題介紹如下。
1 增產改造所采取的主要措施
1.1 設備方面
生料磨由球磨改為立磨,產量充足,可以有效地保證窯煅燒
需要,同時利用峰谷電價避峰停機,降低生產成本。
?。?)回轉窯系統(tǒng)窯體未動,主要改造了傳動裝置,提高窯速,以適應改造后的增產需要。
?。?)預熱器分解爐重新設計改建,降低系統(tǒng)阻力,提高分離效率、入窯物料分解率。
(3)篦冷機采用了厚料層技術,提高了二、三次風溫,熱回收效率得以提高,系統(tǒng)熱耗相應降低。
?。?)煤磨經核算,產量可滿足改造后的生產需求,系統(tǒng)進行了完善。
?。?)采用了技術先進的、適合需要的、精確的系統(tǒng)計量裝置,大量科學的測控儀器儀表,先進的DCS集散控制方式。
?。?)對需經常調節(jié)風量、轉速的設備,采用了液偶、變頻控制,實現了精確控制,節(jié)能降耗。
?。?)更換了各系統(tǒng)風機,確保了系統(tǒng)風量、風壓的需要。
?。?)窯頭和窯尾采用了先進的、除塵效率高的電收塵技術,滿足了排放要求。
?。?)系統(tǒng)其余輔機設備作了完善或更新改造,保證其改造后的性能滿足系統(tǒng)需求。改造后的部分主機設備見表1。
表1 改造后的部分主機設備
1.2 工藝方面
?。?)采取走出去請進來的辦法:先后派出中控窯磨操作員、電工、鉗工、儀表及其他崗位人員近30人,到情況相近的兄弟單位學習生產操作與設備維修。借鑒兄弟單位的優(yōu)點,將來發(fā)揚光大;吸取兄弟單位的教訓,未來避免事故的發(fā)生。同時聘請相關專家到廠服務,隨時解決生產中遇到的問題,并指導生產操作。
?。?)生產過程中,定期組織相關人員到附近單位參觀學習,針對生產過程中出現的不易解決的問題,向同行取經問路,學人之長為我所用。
?。?)定期或不定期組織各系統(tǒng)操作員、主管工程技術人員參加系統(tǒng)的操作研討會,針對生產中存在的問題,集思廣議,去尋找解決問題的辦法,以利生產的穩(wěn)順運行。
[Page]?。?)不斷完善設備性能,隨著生產的逐步進行,有些設備的不足一面逐漸暴露出來,通過一些小改小革逐漸完善,使設備的性能充分發(fā)揮出來。改造后回轉窯系統(tǒng)的主要參數見表2。
表2 改造后回轉窯系統(tǒng)的主要參數
1.3 改造效果
?。?)生料磨的產量由設計的130t∕h增至200t∕h,最高階段230t∕h。
?。?)分解窯產量由設計的1400t∕d增至1800t∕d,且能穩(wěn)定連續(xù)運行,多次連續(xù)運行一個月左右。入窯物料分解率達95﹪左右,煤耗由140kg∕t熟料降至117kg∕t熟料,同時可以實現普通熟料和低堿熟料生產的平穩(wěn)轉換,為占領市場贏得了先機。
2 存在的不足與問題
(1)由于該廠沒有原料的自備礦山,原燃材料全部靠外部供應,其質量難以保證、波動性大、穩(wěn)定性差,又沒有預均化堆場,給配料的操作與穩(wěn)定帶來了困難。
(2)該廠水泥銷售形勢很好,熟料需外購一部分,來彌補自身熟料產量的不足,滿足水泥生產的需求。因此窯要盡可能的運行,由于時間的原因,兩座連續(xù)式均化庫沒能進行及時的維護與維修,雖然兩庫搭配卸料,但生料的均化效果很差,造成入窯生料三率值波動很大,給熱工制度的穩(wěn)定與窯的操作帶來不利影響。
?。?)該廠篦冷機為兩段推動式,是針對1400t∕d設計,而增產至1800t∕d后,其冷卻面積明顯偏小,正常生產時還能維持,一旦出現異常情況,造成來料增多,料層加厚,就會出現風吹不透、窯內缺氧、篦冷機內熟料結塊、出現紅河、鏈斗機內大量紅料等情況,熟料不能實現急冷,出篦冷機熟料溫度高,熟料質量變差,同時為熟料的儲存與粉磨帶來困難。
?。?)三灰問題:三灰是指增濕塔回灰、窯尾系統(tǒng)收塵灰、窯尾余熱鍋爐回灰。由于該廠生料磨有較大的富余能力,可以有較長的避峰停機機會,生料磨運行時三灰隨出磨生料均勻入均化庫。而當生料磨停機時,三灰則入窯,肯定會對入窯生料成分造成影響,引起入窯生料三率值的波動,入窯有害成分增多,加重有害成分在窯尾系統(tǒng)的循環(huán)富集,結皮堵塞的機率增大,進而對窯的穩(wěn)定運行帶來不利影響。
3 改進措施
(1)加強原燃材料管控,針對各礦點、進廠入庫加強監(jiān)測,了解原燃材料的變化情況,以便對配料作以針對性的調整。
(2)利用適當的停機機會與時間,對兩座連續(xù)式均化庫進行維修完善,提高其均化效果,同時加強對兩庫搭配卸料的監(jiān)控,提高入窯生料的穩(wěn)定性。
?。?)在短期內無法更換篦冷機的情況下,可以借鑒第三代充氣梁篦冷機的經驗,縮小單位風量的冷卻面積,提高風壓風量,使冷卻風有能力穿透厚料層。窯速的加快,熟料的離析偏落現象加重,在篦冷機入料端造成一邊結粒大,一邊結粒小,料層厚薄,冷風短路,出現“紅河”現象,對此除了通過調整充氣梁兩邊外的風量風壓外,還可通過配料、操作、管理上的努力,控制熟料結粒,來改善離析偏落的問題。
?。?)針對三灰問題應設置中間倉,在生料磨避峰停機時,使三灰入中間倉,待生料磨運行時,將三灰均勻入磨或入庫,同時調整配料方案;改變避峰停機制度,三班均勻分配停機時間,用階段短時間停機代替長時間連續(xù)停機,來減少三灰入窯對窯操作帶來的不利影響。
新型干法水泥生產技術是個系統(tǒng)性工程,并非停留在窯外分解上,系統(tǒng)能力的發(fā)揮除了與系統(tǒng)設備的規(guī)格型號有關外,系統(tǒng)設備之間的匹配與完善對系統(tǒng)能力的發(fā)揮有著舉足輕重的作用,針對薄弱環(huán)節(jié)挖潛改造,優(yōu)化系統(tǒng)操作是我們永遠的努力方向。
編輯:王欣欣
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