談丙乳砂漿在混凝土表面加固工程中的應(yīng)用

【摘要】文章闡述了丙乳砂漿的設(shè)計(jì)配合、配合比的調(diào)整,及其改性機(jī)理和丙乳砂漿的施工方法、施工后的外觀效果及檢測(cè)結(jié)果。
 
【關(guān)鍵詞】丙乳砂漿;配合比;改性機(jī)理;施工要點(diǎn)
 
 
一、工程簡(jiǎn)介
 
    湛江市鶴地水庫位于廣東省湛江市九洲江中游,攔截九洲江干流蓄水成庫,現(xiàn)壩址位于廉江市河唇鎮(zhèn),距湛江市約60公里。本次加固工程位于鶴地水庫第一溢洪道閘室底板、護(hù)坦。第一溢洪道建于1958年,閘室部分長(zhǎng)31.1 m,寬50.0m,護(hù)坦部分長(zhǎng)30m,寬58m,總加固面積3650m2。
 
    經(jīng)過多年運(yùn)行。溢洪道閘室底板、護(hù)坦混凝土出現(xiàn)嚴(yán)重破損現(xiàn)象:溢洪道護(hù)坦東北角嚴(yán)重下沉,致使護(hù)坦混凝土出現(xiàn)多條脈狀裂縫,裂縫累計(jì)長(zhǎng)度250m;混凝土表面剝蝕現(xiàn)象嚴(yán)重;混凝土嚴(yán)重碳化。
 
二、丙乳砂漿簡(jiǎn)介
 
丙乳砂漿的構(gòu)成
 
    丙乳砂漿是丙烯酸酯共聚乳液水泥砂漿的簡(jiǎn)稱。丙烯酸酯共聚乳液是南甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸共聚制成的水溶性乳液,在丙烯酸酯共聚乳液中加入農(nóng)乳600號(hào)穩(wěn)定劑和284P有機(jī)硅乳液后的混合液,可以與水、水泥和砂拌制成丙烯酸酯共聚乳液水泥砂漿。
    丙乳砂漿的基本配合比見表1:
       
 
     經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),按表1配合比拌制的丙乳砂漿濃度過稀,砂漿終凝時(shí)間過長(zhǎng)(約24小時(shí)),其原因是砂含量偏低。
 
    經(jīng)研究砂漿配合比需要進(jìn)行調(diào)整。由于溢洪道護(hù)坦混凝土基礎(chǔ)差,砼有繼續(xù)下沉的趨勢(shì),在丙乳膠乳水泥砂漿中添加PP改性聚丙烯纖維以增強(qiáng)砂漿的抗拉性能。
    調(diào)整后配合比如表2所示:
 
       
 
    經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。按表2拌制的丙乳砂漿終凝時(shí)問約4小時(shí)。
 
丙乳砂漿的性能
 
    丙乳砂漿是相同條件下普通水泥砂漿抗壓強(qiáng)度的75% ,抗拉強(qiáng)度的1。05倍,其比舊水泥砂漿的粘結(jié)強(qiáng)度提高1.4—4.0倍左右,極限引伸率提高3.5倍,吸水率降低30% ,抗碳化能力增強(qiáng)5倍左右,抗海水氯離子滲透能力增強(qiáng)9倍左右,抗拉彈模的50%左右,收縮變形的60% ,抗磨性能的135倍,且具有抗老化的良好性能。
 
改性機(jī)理
 
    丙乳砂漿性能的改善不僅是由于顯著地減少了用水量,而且由于聚合物乳液在水泥水化時(shí)失水形成聚合物膜,與水泥漿體呈連續(xù)相,改善了硬化水泥砂漿的物理組織結(jié)構(gòu)與結(jié)構(gòu)內(nèi)應(yīng)力,大大減少了微裂縫出現(xiàn)的可能性, 時(shí)聚合物纖維越過裂縫,起到了架橋和填充作用,限制了裂縫的蔓延,切斷其與外界的通道,填充了空隙,從而使丙乳膠乳水泥砂漿抗裂性、粘結(jié)強(qiáng)度、抗碳化、抗?jié)B、抗氯離子滲透能力均得到極大提高。
 
三、施工要點(diǎn)
 
施工方法
 
    丙乳砂漿施工可采用JB— l2型擠壓式砂漿泵或人工涂刷的方法進(jìn)行。
    采用擠壓式砂漿泵操作時(shí)要注意通過調(diào)整風(fēng)嘴、噴槍幾徑、噴槍口與工作面的距離以及工作壓力,要求噴出的砂漿充分分散、回彈少、不阻管、無流淌。為防止大面積噴涂造成收縮裂縫,一般要求分層噴涂,并控制好間隔時(shí)間。
 
    采用人工涂刷時(shí)。為保證質(zhì)量,需采用丙乳膠軋凈漿打底和罩面。此次加固工程采用人工涂刷施工。
 
施工過程
 
    1.丙軋砂漿鋪筑施工工藝流程如下圖所示:
 
       
 
    2.施工過程。施工前需將舊混凝土剝蝕層鑿除,鑿除厚度為3cm,在鑿毛的舊混凝土表面(簡(jiǎn)稱基面)用高壓水沖洗干凈,待基面無積水呈潮濕狀時(shí),先于基面涂刷一層丙乳膠乳凈漿,要求凈漿涂布均勻,無漏涂。凈漿涂刷后立即攤鋪攪拌均勻的丙乳膠乳水泥砂漿,砂漿采用砂漿拌和機(jī)拌制,砂漿連續(xù)拌和4 -5分鐘,停頓1分鐘,在拌和機(jī)內(nèi)再拌和1分鐘后才能入倉(cāng)。
 
    為防止大面積施工造成收縮裂縫,施工前將板面劃分成26個(gè)單元,每個(gè)單元再劃分成3m*6m小塊,各小塊四周鋪設(shè)纖維板條作為工作面模板及層面整平導(dǎo)軌,層面整平用3.5m長(zhǎng)直尺刮平。纖維板條高程即為整個(gè)加固板面設(shè)計(jì)高程。
 
    丙乳砂漿要分層攤鋪,每層厚度1.5cm,第一層為整平層,第二層為加強(qiáng)罩面層,每層均需用木抹子拍實(shí)抹平,加強(qiáng)罩面層用鐵抹于抹光。為增加整平層和基底的粘結(jié)強(qiáng)度,施工人員穿膠靴在攤鋪好的砂漿層上踩踏一遍,然后再用木抹子拍實(shí)抹平。
 
    抹光操作半小時(shí)后,砂漿表面成膜,立即用塑料薄膜覆蓋。待砂漿終凝后(約4小時(shí))。即進(jìn)行噴霧養(yǎng)護(hù)并覆蓋塑料薄膜,養(yǎng)護(hù)時(shí)間為3天;之后進(jìn)行灑水養(yǎng)護(hù),養(yǎng)護(hù)時(shí)間為7天;7天后自然干燥養(yǎng)護(hù)。
 
    施工縫保持原有舊混凝土施工縫位置,各小塊之間不設(shè)施工縫。為避免舊混凝土施工縫開合變形引起砂漿開裂,在舊砼施上縫處鋪設(shè)18目鋼絲網(wǎng)以增強(qiáng)該部分的砂漿抗拉強(qiáng)度。整個(gè)板面鋪筑完成后,用切割機(jī)鋸縫并澆灌瀝青的方式制作伸縮縫。
    整個(gè)板面加固施工自2004年2月25日起,至2004年4月24日止。歷時(shí)60天。
 
    3.質(zhì)量檢查。施工完成90天后進(jìn)行取樣檢測(cè),其平均抗壓強(qiáng)度不小于30MPa,抗折強(qiáng)度不小于10MPa。
 
四、成果分析
 
強(qiáng)度檢驗(yàn)
 
    此次丙乳砂漿加固工程共取樣26組。養(yǎng)護(hù)90天后送實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)??箟簭?qiáng)度見表3:
 
       
 
    26組砂漿試塊90天養(yǎng)護(hù)平均抗壓強(qiáng)度為31.31,均方差S=1.25MPa,離差系數(shù)Cv為0.04。
 
外觀質(zhì)量
 
    自砂漿鋪筑施工完成至今,溢洪道閘室底板、護(hù)坦加固表面完好,無剝離、剝落現(xiàn)象。護(hù)坦部分存在1條規(guī)則細(xì)小裂縫,主要是由于護(hù)坦混凝土基礎(chǔ)泥層經(jīng)過汛期的膨脹收縮,原護(hù)坦砼裂縫開合變化所致。
 
成果分析
 
    通過實(shí)地檢驗(yàn)。用丙乳砂漿加固修補(bǔ)鶴地水庫第一溢洪道閘室底板、護(hù)坦是成功的。并證明丙乳膠乳水泥砂漿性能優(yōu)良、施工簡(jiǎn)便、易于掌握,是一種優(yōu)良的薄層修補(bǔ)材料,可用于混凝土的表面密封防護(hù)防碳化防氯離子侵入處理、混凝土建筑物防滲漏處理、大壩溢流面或其他建筑物的破壞修補(bǔ)。
 
原作者: 劉超   

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